提升管催化裂化riser 应器的流化催化裂化过程二 catalytic cracking指有提)f-竹反 一般流化催化裂化装置两器的排 列位置有两种:一种是反应器与再生器等高,另一种是再生器 低于反应器。所以必须设置提升管,使冉生的催化剂经过提 升管返回反应器。提升管中的再生剂具有比反应器中催化剂 还高的活性(反应器里再生催化}1 J待冉生催化}I}有返混). 管ty催化剂与原料油接触时,发生裂化反应二尤其是采用沸 石催化剂大大提高了反应强度,在2 }-4s内即可达到要求的 转化率、_突出提升管反应器的作用,将原来床3反应器的装 置上增加提月管反应器,一般可提高装置处理能力3cn}} ,』山 于接触时间短,改善了产品分布,减少了于气和焦炭的产ii . 提高了轻质油收率。
液体的沸点跟压力是有关系的,压力越大,沸点就会越高,压力越低,沸点就会越高。 依据这个原则,高压分馏,通过提高压力,从而使馏分的沸点升高,从而得到低沸点馏分, 而减压,则是降低压力,使沸点降低,从而使...
催化裂化是石油炼制过程之一,是在热和催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,转变为裂化气、汽油和柴油等的过程。催化裂化原料是原油通过原油蒸馏(或其他石油炼制过程)分馏所得的重质馏分油;或在重质馏分油中掺入...
提高企业内部控制有效性的措施: 内部控制规范及其指引,基本涵盖了企业运营的各个领域、各项业务和事项,为企业制定和实施内控体系提供了具体的参考。然而,内部控制的关键不在设计,而在于执行。因此,如何全面...
以某石化公司炼油厂1.0Mt/a催化裂化装置为例,对装置能耗结构进行了分析。分析表明烧焦、电是主要的消耗能源。使用先进的工艺和设备技术是节能的关键。实施热进出料、优化换热流程和低温热回收利用是降低装置能耗的重要的途径。
两段提升管催化裂化技术,从开发者提出设想到实现工业装置投产,整整经过8个年头,该项技术打破了原来的反应--再生系统的流程,用两段提升管反应器取代原来的反应器,建立了两路循环的新的反应--再生系统流程。是对催化装置进行伤筋动骨的改造。任务本身决定了技术开发难度、工程设计难度、特别是第一次工业推广的难度。两段催化是一项具有开创性的重大技术开发项目,该项目从"九五"到"十五"均被列为中石油的重点技术开发项目,自始至终得到了中油股份公司的大力支持。
8年来,中国石油大学化学化工学院催化裂化课题组作为技术开发者,锲而不舍,知难而进,投入大量人力物力,进行了上千次实验,付出了极度艰苦的劳动,攻克一个个技术难关,终于完成了实验室开发研究,取得了小试成果,为两段提升管催化裂化推向工业化奠定了坚实的基础;华东石油勘察设计研究院作为工程设计承担单位,克服没有前人经验、设计资料不全、又要在现有旧装置上改造等困难,反复勘察、精心计算,圆满完成了工程设计任务;石大科技公司作为新技术推广应用单位,为了科技兴厂,甘冒风险毅然承担新技术应用任务。从配合设计、设备定货、施工改造建设到装置开工,投入大量资金和人力,进行了艰苦试验。特别是在施工建设和开工阶段,全厂干部职工齐上阵,夜以继日苦干40天,为两段提升管催化裂化技术推向工业化做出了重大贡献。
重油催化裂化(RFCC)过程在我国石油炼制工业中占有举足轻重的地位,其加工能力超过1亿吨,80%以上的汽油、30%以上的柴油来自该过程,目的产品收率提高一个百分点可净增经济效益20亿元/年以上。随着催化原料的重质化和劣质化,该工艺不论是产品分布还是产品质量都暴露出一系列严重的问题:轻质油收率低,汽柴油质量差,远远满足不了当前对清洁燃料的要求,此外装置结焦严重,平稳运转周期短,严重影响了企业经济效益的提高,成为我国石化工业进一步发展的一个"瓶颈"。针对出现的新问题,实验室开创性地进行了提升管反应器内反应本质规律研究,开发了具有自主知识产权的"两段提升管催化裂化(TSRFCC)技术",并成功应用于工业装置,实现了催化裂化工艺的又一次技术飞跃。
催化裂化工艺过程工艺过程
图1是一个高低并列式提升管催化裂化装置的工艺流程。下面将其三个组成部分:反应-再生系统、分馏系统及吸收-稳定系统进行简要介绍。