CAST工艺

CAST工艺是循环式活性污泥法的简称,又称为周期循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge System)。整个工艺在一个反应器中完成,工艺按"进水-出水"、"曝气-非曝气"顺序进行,属于序批式活性污泥工艺,是SBR工艺的一种改进型。它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置,并对时序做了调整,从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。

CAST工艺在工程实际中已得到大量的应用。

CAST工艺基本信息

中文名称 循环活性污泥法 外文名称 Cyclic Activaled Sludge Technolohy

1.去除COD、BOD、SS、氨氮、磷效率高。

2.能承受较大幅度的流量和有机负荷冲击。

3.占地少,投资低,可靠性好,运行费用较低。

4.可有效地控制活性污泥膨胀。

5.系统组成简单,运行灵活。

6.与传统活性污泥法相比,CAST系统产生较少的活性污泥, 因此污泥处理成本相对较低。与A /0工艺和氧化沟工艺相比,建设运行费用、用地面积都较少;运行操作简单、灵活;处理能力和适应水质能力都较强。

CAST工艺造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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CAST工艺常见问题

CAST工艺文献

CAST工艺处理市政污水的设计与运行 CAST工艺处理市政污水的设计与运行

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大连老虎滩污水处理厂采用CAST工艺处理市政污水,在处理水量超出设计值12.5%、进水浓度低于设计值的条件下,通过调整运行参数,使出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准,综合运行电耗为0.126kW·h/m3,去除污染物单位电耗为2.73kW·h/kgBOD。

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AO工艺、A2O工艺、氧化沟、SBR工艺、CAST工艺简介 AO工艺、A2O工艺、氧化沟、SBR工艺、CAST工艺简介

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A/O 工艺、 A2/O 工艺、氧化沟 、SBR工艺、 CAST 工艺简介 一、A/O 工艺 1.基本原理 A/O是 Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了 使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷 功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所 以 A/O 法是改进的活性污泥法。 A/O 工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一 起,A 段 DO 不大于 0.2mg/L,O 段 DO=2~4mg/L。 在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物 等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分 子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化 成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧 池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效 率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行 氨化(有机链上的 N 或氨基酸

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二十世纪七十年代美国irvine开发序批式活性污泥法(sbr),在流程中只采用一个基本单元,将调节池,曝气池和二沉池的功能集中于一池,进行水质质量调节、微生物降解有机物和固液分离等,典型的sbr反应器的运行过程为进水-曝气-滗水-待机。而cast工艺按充水-排水以及曝气-非曝气顺序不断重复进行处理过程,故是sbr工艺的一种改进。

cast工艺在sbr工艺的基础上,增加了选择器及污泥回流设施,并对时序做了调整,从而提高了sbr工艺的可靠性及效率。cast工艺每一操作循环由进水/曝气、进沉淀、撇水、闲置四个阶段组成,每个阶段组成一个循环,并不断重复。循环开始时,由于充水,池中的水位由一最低水位开始上升,经过一定时间的曝气和混合后,停止曝气,以使活性污泥进行絮凝并在一个静止的环境及其应用特性中沉淀。在完成沉淀后,由移动式撇水堰排出已处理的上清液,使水位下降至淀子所设定的最低水位,然后再重复上述过程,为保持池子中有一个合适的污泥浓度,需根据产生的污泥量排水相应的剩余污泥,排除剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。

二十世纪七十年代美国Irvine开发序批式活性污泥法(SBR),在流程中只采用一个基本单元,将调节池,曝气池和二沉池的功能集中于一池,进行水质质量调节、微生物降解有机物和固液分离等,典型的SBR反应器的运行过程为进水-曝气-滗水-待机。而CAST工艺按充水-排水以及曝气-非曝气顺序不断重复进行处理过程,故是SBR工艺的一种改进。

CAST工艺在SBR工艺的基础上,增加了选择器及污泥回流设施,并对时序做了调整,从而提高了SBR工艺的可靠性及效率。CAST工艺每一操作循环由进水/曝气、进沉淀、撇水、闲置四个阶段组成,每个阶段组成一个循环,并不断重复。循环开始时,由于充水,池中的水位由一最低水位开始上升,经过一定时间的曝气和混合后,停止曝气,以使活性污泥进行絮凝并在一个静止的环境及其应用特性中沉淀。在完成沉淀后,由移动式撇水堰排出已处理的上清液,使水位下降至淀子所设定的最低水位,然后再重复上述过程,为保持池子中有一个合适的污泥浓度,需根据产生的污泥量排水相应的剩余污泥,排除剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。

污水处理工艺采用我国较为先进的卡斯特(CAST)工艺技术,操作系统采用计算机中央控制,对整个工艺流程进行远程操作、监视和报警等。污水处理厂正式运行后,全市20平方公里范围内的污水全部可以回收处理。

朔州市污水处理厂CAST)工艺技术简介

CAST工艺(Cyclic Activaled Sludge Technolohy)是一种循环活性污泥法,CAST系统是一个间隙式反应器,在此反应器中活性污泥法过程按曝气和非曝气阶段不断地重复进行,该法将生物反应过程和泥水分离过程在一个池子中进行。

朔州市污水处理厂活性污泥的培养

CAST工艺是一种“充水和排水”活性污泥法,废水按一定周期循环处理,CAST工艺是SBR工艺的改进型,其每一个循环有下列各个附段组成:充气/曝气、充水/沉淀、撇水、闲置。各个阶段组成一个循环,并不断重复循环,开始时,由于充水,池中水位由某一最低水位开始上升,在经过一定时间的曝气和混合后,停止曝气,以使活性污泥进行絮凝并在一个静止的环境中沉淀,在完成沉淀阶段后,由一个移动式撇水堰排出已处理的上清液,使水位下降至池子设定的最低水位,然后再重复上述全过程。

污水处理厂工程系统调试的目的是: 确保各处理构筑物、 机械电器设备、 管网在带负荷状态下能够正常运行,全面检验整个系统的工艺性能能否达到设计要求, 优化运行参数, 及时发现问题, 为污水处理厂正式投产运行做好充分准备。 活性污泥的培养采用连续培菌法。连续培菌法可与系统的正常运行紧密结合, 实现活性污泥培养驯化与启动运行同步进行, 自动化程度高,在活性污泥培养的同时可进一步与自动控制的试运行结合, 但活性污泥的培养期长一些。将 CAST工艺池中注满污水, 然后停止进水, 开启曝气设备进行曝气, 曝气时间为 6 h~ 8 h, 沉淀 1 h, 排水 40 min。3 天后曝气时间改为 2.5 h, 其他按正常设计运行过程运行。约 2~3 周就发现池中已培养出污泥。生物镜检结果: 纤毛虫类占优势, 絮体结构比较松散。此时混合液中污泥质量浓度达到 4 000 mg /L左右。之后连续进水和曝气, 并开 始正常排泥。5 月中旬调整工艺周期: 进水 0.5 h 开始曝气, 时间 2.5 h, 沉淀 1 h, 滗水 1 h, 此时污泥质量浓度已大于 5 000 mg /L, 运行至 6 月下旬污泥培养成功, 镜检结果: 絮体增大, 结构紧密, 有大量的钟虫和累枝虫。水质检测: 出水 COD, SS磷酸盐等达到出水设计标准 (《污水综合排放标准》 GB 8978—1996 的一级 B标准) , SV30 在 28%左右。有机物的去除率 ( 设计要求有机物的去除率在 85%以上) 。活性污泥培养期间溶解氧控制在 2 mg/L, 温度在 15℃左右, pH 在 7 左右。

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