更新日期: 2024-09-09

增塑挤压-烧结制备多孔Fe_3Al过滤管

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增塑挤压-烧结制备多孔Fe_3Al过滤管 4.3

采用自制Fe3Al粉末与增塑剂的混合物,用增塑挤压-烧结法制备了多孔Fe3Al过滤管,研究了增塑剂和粉末粒度对过滤管组织和性能的影响。结果表明,合适的挤压料配比为5%~14%,挤压力为3~5 t;随烧结温度的升高,过滤管的烧结收缩率提高,最大孔径和相对透气系数呈先增大后降低的趋势;随增塑剂添加量的增多,过滤管的烧结收缩率、最大孔径和相对透气系数增大,而抗拉强度降低。采用粉末粒度为-500目的Fe3Al粉末配制挤压料,其过滤管的烧结收缩率和相对透气系数明显高于采用+500目Fe3Al粉末配比的挤压料。最佳配比参数为-500目的粉末、增塑剂添加量7%,烧结工艺为1250℃×3 h,此时多孔体的最大孔径为5.4μm,相对透气系数为31.5 m3/(h.kPa.m2)。

增塑挤压法制备不锈钢多孔过滤管 增塑挤压法制备不锈钢多孔过滤管 增塑挤压法制备不锈钢多孔过滤管

增塑挤压法制备不锈钢多孔过滤管

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采用316l不锈钢粉末与增塑剂的混合物,用增塑挤压烧结法制备了不锈钢过滤管,研究了烧结温度和时间对挤压管组织结构和性能的影响。结果表明:合适的挤压料配比为8%~14%,挤压力为30~50kn;随烧结温度、时间的提高,挤压管的烧结收缩率和抗拉强度都提高;最大孔径和相对透气系数呈现先增大后降低的趋势;温度的影响大于时间的影响。最佳烧结参数为1100℃及2h,此时多孔体的最大孔径为5.8μm、相对透气系数为30.5m3/(h.kpa.m2)。孔隙度与抗拉强度有密切关系,当孔隙度为32%时,抗拉强度达到136mpa。

洁净煤用高温多孔陶瓷过滤管载体的制备 洁净煤用高温多孔陶瓷过滤管载体的制备 洁净煤用高温多孔陶瓷过滤管载体的制备

洁净煤用高温多孔陶瓷过滤管载体的制备

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采用注浆成型法制备了洁净煤用高温多孔陶瓷过滤管载体。当浆料配方为碳化硅质量分数为47.3%,其中粒径300μm和0.5μm分别为43%和4.3%,氧化铝为4.3%,洋芋粉为4.3%,聚丙烯酸铵为1.0%;在1400℃烧结8h制备的多孔陶瓷过滤管载体的抗弯强度大于20mpa,孔隙率大于35%,载体的平均孔径约54μm,完全满足非对称陶瓷过滤管载体的技术要求。

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不锈钢过滤管多孔材料的制备及其性能 不锈钢过滤管多孔材料的制备及其性能 不锈钢过滤管多孔材料的制备及其性能

不锈钢过滤管多孔材料的制备及其性能

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不锈钢过滤管多孔材料的制备及其性能 4.8

以气雾化奥氏体316l不锈钢粉末为原料,采用粉浆浇注法制备不锈钢过滤管多孔材料,分析了烧结工艺对烧结坯过滤性能的影响,对烧结后材料的开孔隙率、孔径及透气度进行了研究。结果表明:在10-3pa的真空度下烧结不锈钢过滤管,烧结温度为1300℃,保温3h后随炉冷却至室温,可制备出开孔隙率38.05%、孔径分布在1~65μm范围、平均孔径为5.78μm的不锈钢过滤管多孔材料。

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医用过滤管分拣机构的设计 医用过滤管分拣机构的设计 医用过滤管分拣机构的设计

医用过滤管分拣机构的设计

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医用过滤管分拣机构的设计 4.4

医用过滤管体积小、质量轻、是非标准件。国内的装配及检验还都是靠手工完成,所以势必会成本高,合格率低,效率低,阻碍了企业工序的连贯性,使工厂难以达到自动化水平。针对医用过滤管在装配过程中存在的问题,本文提出用红外线感器检验过滤管中有无滤纸和压圈的方法。该机构采用红外传感器采样数据,用at89c51单片机作为控制模块,控制推拉电磁铁作为执行器件完成分检工作。给出了主要硬件结构图和主要的处理流程。

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自制水文孔过滤管起拔工具及其工程应用 4.4

水文地质勘探过程中,有时会遇到起拔过滤管。在起拔过滤管施工中完成新型自制过滤管起拔工具的设计、使用,取得良好效果。该工具造价低、易加工、安全易操作,为以后处理类似情况和钻孔事故,降低费用、提高生产时效创出了一条新路。

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区域烧结法制备高温气体清洁用大尺寸陶瓷过滤管(英文) 4.3

用区域烧结在1d内可完成高温气体清洁用1.5m陶瓷过滤管的制备过程,区域烧结的优势是缩短研究和开发周期。目前,经过认真设计,已经完成区域烧结设备。多孔陶瓷件比致密陶瓷件更容易烧结成型,原因是多孔陶瓷在区域烧结期间可免除其收缩和变形。

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烧结金属过滤管法兰焊接强度测试

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烧结金属过滤管法兰焊接强度测试 4.7

本文介绍了一种新型方法———“t”型支撑杆式测试多孔金属过滤管法兰焊缝强度,并从理论上推算出满足焊接强度要求的最小熔深值,结合强度测试结果和理论上溶深的最小值,判断焊缝质量,为焊接工艺和焊后处理工艺提供了参考

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高温陶瓷过滤器反向脉冲过程过滤管瞬态流场分析 4.6

建立了高压陶瓷过滤器反向脉冲清洗的数学模型,得到了反向脉冲清洗的一维非稳态的压力分布解析解,进而得到了反向脉冲过程中的管内动态压力分布曲线,证实了负压区的存在.分析了反吹过程的正压峰值和负压峰值与渗透率、脉冲宽度和喷吹压力之间的关系.分析指出,负压区的存在不仅与反向脉冲系统的结构有关,而且和多孔介质本身的性质有关,这对于优化脉冲清洗系统设计具有一定的意义.结果表明,在保证脉冲反吹效果的前提下,应该选择较小的喷吹压力和脉冲宽度.

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添加成形剂对蒙乃尔合金过滤管性能的影响 4.7

本文主要是讨论添加成形剂对蒙乃尔原始粉末管坯压制成形性和蒙乃尔过滤管性能的影响。通过对100-160目原始粉末添加成形剂的改性处理,蒙乃尔过滤管的整体成形率从40%-50%提高到98%;相对透气性从63m3/(m2.kpa.h)提高到107m3/(m2.kpa.h),最大孔径从20μm增大到28.6μm;孔隙率从27.9%提高到30.1%;但是蒙乃尔过滤管的抗拉强度却从51.4mpa下降到22.65mpa。

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国产陶瓷膜高温过滤管研制成功 4.4

由海南大学、中国石油大学主持的"863"课题——大尺寸陶瓷高温过滤管的制备,日前在江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司研制成功,并应用于柳州化工股份公司的壳牌煤气化生产装置。陶瓷膜过滤管是高温高压过滤器中的核心部件,我国这方面的研究起步较晚,应用于高温高压过滤器中的陶瓷膜过滤管尚需依赖国外进口。该"863"项目组与江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司合作,经过多年攻关,终于攻克了

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86Al2O3多孔陶瓷的制备和性能研究 4.4

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陶瓷过滤管管壁内气体流动的LBM并行模拟 4.6

采用格子boltzmann方法,编制并行程序,计算了陶瓷过滤管管壁内的流体流动,从微观角度对滤管多孔介质结构内的流动进行分析。以陶瓷过滤管管壁扫描电镜图片为基础,根据实际滤管的厚度,确定计算中的多孔介质结构。分析了无膜滤管微细通道内的速度及压力随入口参数的变化情况以及多孔介质结构对速度的影响,给出了压力沿滤管厚度方向的变化曲线;分析了有膜滤管内的流动情况,给出了压力变化曲线,由计算结果可知,滤膜压降占滤管压降的比例较大。对过滤管微孔结构内流动的研究,可为陶瓷过滤管的性能优化提供理论指导。

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全焊式楔形网条过滤管在供水管井中的应用 4.7

本文通过工程实例,介绍全焊式楔形网余过滤管新工艺及其在供水管井中的应用效果。

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大尺寸高温陶瓷过滤管研制成功 4.6

由海南大学、清华大学等单位联合完成的"高温气固分离陶瓷过滤管材的研制及应用"成果,近日在江苏宜兴通过专家组鉴定。该项成果具有过滤精度高、通气量大、不易堵

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金属粉末过滤管与法兰焊接焊缝研究 4.5

研究了不同焊接工艺参数下,金属粉末过滤管与法兰焊接焊缝宽度、热影响区宽度、熔深和微观组织以及这些参数与焊缝强度的关系,寻找保证焊缝强度的最小焊接线能量,分析了影响焊接强度的因素。

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洁净煤用高温非对称陶瓷过滤管性能测试研究 4.7

就自行研制的洁净煤用高温非对称陶瓷过滤管理化性能进行综合测试。结果表明,该过滤管具有高的机械强度、良好的抗热性能、使用温度高、耐化学腐蚀和高透气率,完全达到了用于高温气固分离(包括粉煤灰过滤等)所需要的各项物理和化学性能指标的要求。

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铁矿尾矿制备烧结多孔砖的研究 4.5

某尾矿属邯郸型高钙、镁尾矿,主要组成矿物为石英、白云石、绿泥石、云母、方解石等;平均粒度为0.08mm,-200目的含量为45.82%,粘性粒级含量约为28%;尾矿的可塑性较好,干燥敏感性低。全尾矿在水分为17%的条件下,经混匀、挤出为22mm×58mm×50mm的空心试块,自然干燥后,在1080~1170℃下烧结。实验表明,采用该铁矿全尾矿烧制多孔砖是可行的,其性能完全达到gb13544—2000标准中强度等级为mu15的要求。

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用煤矸石制备烧结多孔饰面砖 4.6

以辽宁朝阳华龙集团煤矸石为原料,以铁红、铁黄、铬绿等工业色料及低品位褐锰矿为着色剂,采用整体着色、一次成型的方法,在不同的焙烧温度下制备出了多种颜色的烧结多孔饰面砖。制得的多孔饰面砖抗压强度超过67mpa,颜色漂亮,为煤矸石的综合利用探索了新的途径。

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硅酸铝陶瓷纤维过滤管的制备与表征 4.4

本文研究制备陶瓷纤维过滤管所用硅酸铝纤维、硅溶胶和水之间的最佳配比及最佳成型工艺参数。并对陶瓷纤维过滤管的气孔率、孔径以及抗弯强度进行测试,运用sem对试样进行微观分析。研究确定的最佳配比是硅溶胶含量为68wt%,硅酸铝纤维含量为12wt%,水含量为20wt%,真空抽滤成型时最佳抽滤压力为0.08mpa,最佳抽滤时间为5min。

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过滤管道作为第二阳极的磁过滤阴极真空弧沉积系统 4.8

建立了一台磁过滤脉冲阴极真空弧沉积装置.通过在90°磁过滤管道和阴极之间加一30~60v的正偏压使系统沉积速率得到了大幅度提高.研究和观察表明,此时在过滤管道和阴极之间产生了阴极真空弧放电,并因此使阴极消耗率大幅度增大.对此放电回路及其和mevva阳极阴极之间弧放电的相互影响进行了初步的实验研究

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短纤维增强复合过滤管的制备 4.6

以硅酸铝纤维和硅灰石为主要原料,硅溶胶为粘结剂,通过真空抽滤成型,低温干燥,制成短纤维过滤管。用sem、xrd等测试方法对短纤维过滤管进行表征。结果表明:所制备的短纤维过滤管孔径在20~50μm;气孔率≥75%;具有良好的透气性能;抗热震性能强。

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陶瓷过滤管用扩压管式引射器脉冲喷吹系统的研究 4.8

通过对陶瓷过滤管用扩压管式引射器脉冲喷吹系统的动态特性研究,分析了引射器结构参数和操作参数对其反吹性能的影响,为研究扩压管式引射器的机理及其优化设计提供了依据

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张娟娟

职位:技术质量员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

增塑挤压烧结制备多孔Fe3Al过滤管文辑: 是张娟娟根据数聚超市为大家精心整理的相关增塑挤压烧结制备多孔Fe3Al过滤管资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 增塑挤压烧结制备多孔Fe3Al过滤管