更新日期: 2024-07-04

一火成材改造中粗轧机的工艺设计与实践

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一火成材改造中粗轧机的工艺设计与实践 4.7

济钢第二小型轧钢厂对横列式轧机进行连铸坯一火成材改造 ,增加 5 40 mm粗轧机 ,重新设计孔型系统和轧制道次 ,并进行参数校核计算。实践证明 ,改进工艺设计合理 ,轧机作业率提高

连铸坯一火成材轧制Φ6.5mm线材粗轧工艺改造实践

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52江苏冶金2000年第2期 连铸坯一火成材轧制06.5ram线材粗轧工艺改造实践 兰 (武进大众钢铁有限公司常州市213011) l前言 武进 3ot电弧炉)一精炼(1×40tlf炉)一全连 铸(r6m弧形三机三流小方坯连铸机)连 续式轧机轧翩(g盯短应力线轧机)的“四 位一体”全国产设备的短流程生产线.属国 内第一条,已被原冶金部列为工业性试验项 目之一。 2改造前轧镧a6.5线材租轧工艺殛存在 问题 2.1改造前轧制6.5线材粗轧工艺现状 该生产线轧制6.5线材时,120方轧 制6.5粗轧机5go×1/430×4(四连 轧)从l20方轧成42方,其轧制7道次。 四连轧从78方轧4道次轧成42方,孔型系 统选用箱一箱系统。由于整个工艺委托马鞍 山钢铁公司专业技术人员负责设计,所以该 工艺即使存

连铸坯一火成材轧制φ6.5mm线材粗轧工艺改造实践

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主要通过介绍线材生产线工艺改造过程及改造前后的生产技术经济指标对比,论述在连续式轧机上轧制线材时,工艺设计合理与否对线材生产过程的影响程度。

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针对八钢4200mm/3500mm中厚板粗轧机主压下同步差速器运行存在的问题进行了分析。采用板材轧机压下装置同步技术对厚板轧机主压下同步差速器进行改造,实现同步差速离合联轴器高效、平稳、安全运行。

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bd2轧机设备是此生产线重要的工艺设备,可进行多孔型、多道次可逆轧制。由bd1开坯出来的轧件在此进行粗轧初步成形、方坯终轧成形,无论生产型钢、重轨或方坯,bd2轧机设备的状况对工艺的影响都非常关键。本文重点阐述bd2粗轧机机械设备的优化改造原因、内容、过程及效果。

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1 精品轧钢粗轧机安装工法 中冶集团华冶资源公司邯郸机电安装分公司 尹莉峰张金平张存柱李占斌 1前言 精品轧钢粗轧机安装工法,主要是针对精品轧钢粗轧机本体、粗轧机主电机等设备的施工方法。 本工法是我单位在多年的同类或类似设备施工过程中,不断的总结施工经验,多次对施工方法进行 改进、提高和完善而形成的。 根据本工法施工的邢台钢铁有限责任公司建设的精品钢轧钢工程是邢台钢铁有限责任公司提升 产品档次,改善品种结构的重要举措之一。我单位在该工程中成功的运用了本工法,由于施工方法 得当,施工计划安排合理,在设备到货滞后近3个月的情况下,我单位仅用40余天的时间完成设备 及附属管道、液压润滑系统等的安装工作,从而确保了设备的按期投产,为各方面都取得良好的经 济效益和社会效益。邢钢精品钢轧钢工程荣获2009年河北省优质工程。 2工法特点 2.1施工技术完善,确保安装质量

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针对莱钢1500mm宽带粗轧机上下辊电机电流偏差大的现象,优化雪橇轧制与负荷平衡控制,消除负荷不平衡造成的电流偏差。

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2008年12月8日11时,随着宝钢股份副总经理、宝钢分公司总经理蒋立诚的一声令下,一块红彤彤的钢坯从加热炉缓缓驶向轧机,经过转钢及7个道次轧制后,顺利驶向精轧机,产出2块合同钢板。这一连串完美的运行标志着宝钢分公司厚板厂二期粗轧机改造项目热负荷试车一次成功。

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针对近年来钢铁企业1/2连轧生产线中粗轧机产能不足,无法发挥连轧机生产效率的问题,充分考虑投资因素的影响,总结窄带钢热连轧生产线的布置型式和工艺流程的特点,对全连轧、3/4连轧及粗轧双机架串列布置型式改造方案的合理性进行对比分析,指出针对现有1/2连轧生产线上述改造方案中,全连轧改造方案在新设备及电力容量增加最大,产能匹配较不合理;3/4连轧改造方案对设备的间距要求长于现有长度;只有粗轧机双机架串列布置的改造方案产能匹配合理,现有设备及基础均能够利旧使用,对新增设备及电机扩容要求最小,在较少资金投入基础上,实现增加坯重、提高年产量及减小产品厚度等改造目标.

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主要介绍了韶钢高线粗轧机组有关无槽轧制技术的参数、导卫轧辊系统的开发以及该技术在生产过程中情况,针对无槽轧制过程中部分机架出现的扭转、打滑、轧件鼓度等问题,结合工艺理论与实际对工艺参数进行修改,使无槽轧制工艺得以稳定运行;同时对无槽轧制过程中的数据进行统计,与孔型轧制对比分析得出无槽轧制技术在辊耗、能耗、备辊、工艺指标等方面的优势。

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曾庆佳

职位:市政专业施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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