更新日期: 2025-02-22

新余钢铁厂三期板坯连铸机系统分析

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新余钢铁厂三期板坯连铸机系统分析 4.4

本系统分析建立在理论设计和实际应用的基础上总结的,其系统构成有很强的针对性,设计思想在其他行业中也可用到。本文比较详细的叙述了连铸系统的工艺流程;并且由于系统本身的扩展性较强,系统的适应性也比较强。

新余钢铁厂三期板坯连铸机系统分析

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《自动化与仪器仪表》2010年第2期(总第148期) 111 收稿日期:2009-10-21 作者简介:林朗(1981-),男本科,助理工程师,主要从事自动 控制技术及应用工作。 新余钢铁厂三期板坯连铸机系统分析   林 朗 1 ,孙 彩 2 (1重庆工业自动化仪表研究所  重庆,401121) (2中国十五冶金建设有限公司  武汉,435000) 摘 要:本系统分析建立在理论设计和实际应用的基础上总结的,其系统构成有很强的针对性,设计思想在 其他行业中也可用到。本文比较详细的叙述了连铸系统的工艺流程;并且由于系统本身的扩展性较强,系统的适 应性也比较强。 关键词:连铸机;s7-400plc;冷却水系统;液压系统 abstract:theanalysisofslabcastersystembasedontheoreticaldesigna

瑞典钢铁公司板坯连铸机改造

瑞典钢铁公司板坯连铸机改造

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国外信息 ·国外信息· 高速浇注获得优质薄板坯 1999年冉丛涅利公司为意大剁h川埘e公司制造的薄 板坯连铸机中试设备的铸速为8m/rain。两年来该公司用此 设备进行r·系列试验,井得到最佳的技术参数和一致的板 坯质量。凌连铸机结晶器的浇注厚度为62ram.经轻压下板 坯减薄到40ram。进行的主要参数评定和研究,包括结晶器 冷却、结晶器/板坯交互作用、润滑|生保护渣、钢水在结晶器 内的流体力学、板坯沿连铸生产线的热/j学行为、轻压下和 =次拎却等, 目前,连铸上艺稳定可靠,铸坯质量令人满意。通过试 验,泼公司已找出连铸工艺对质量影响的一般件规律,即在 提高铸速情况下板坏表面质量小会变差.反而在某些方面会 使质量得到改善.如振痕深度随铸速的提高而减小;轻压r 和冷却参数的最佳化可眦改进板坯的内部质量,而不会使其 横向几何形状变差;此外还做了更大轻压下量的试验。铸速 8m/rain时铸

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新余钢铁厂热连轧厂EMC

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新余钢铁厂热连轧厂EMC 4.4

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丹麦钢铁公司板坯连铸机自动化改造

丹麦钢铁公司板坯连铸机自动化改造

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丹麦钢铁公司板坯连铸机自动化改造 4.8

1999年9月。奥钢联工程技术公司(vai)自动化部成功完成丹麦钢铁公司板坯连铸机自动化系统改造工程,目标是以更先进的喷淋冷却模型取代老式的喷水控制系统,同时提高板坯质量和铸机产量以及实行更为合理的生产和质量管理。整个改造工程历时仅6个月,其中包括制定技术规范、项目实施、系统调试和试运行。改造后,板坯质量、特别是内部裂纹和宏观偏析方面有极大改善。

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1999年9月,奥钢联工程技术公司(vai)自动化部成功完成丹麦钢铁公司板坯连铸机自动化系统改造工程,目标是以更先进的喷淋冷却模型取代老式的喷水控制系统,同时提高板坯质量和铸机产量以及实行更为合理的生产和质量管理。整个改造工程历时仅6个月,其中包括制定技术规范、项目实施、系统调试和试运行改造后,板坯质量、特别是内部裂纹和宏观偏析方面有极大改善。

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介绍了邯钢三炼钢厂板坯连铸机提高拉速的技术改造实践,对改造前后连铸机的技术性能进行了对比,实践表明本次连铸机提速改造达到了提高产量和优化铸坯质量的目的。

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济钢大板坯连铸机漏钢的控制 4.6

为了减少大板坯连铸机漏钢、提高铸机的作业率,济钢第三炼钢厂连铸车间通过采用结晶器专家系统、提高钢水质量、提高设备精度、改进操作工艺等措施,使漏钢率大大降低。

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瑞典钢铁公司tunnpla°t厂板坯连铸机改造一期工程于2000年7月完成,内容包括铸机机头的改造、在4号连铸机上安装奥钢联开发的dynaflex液压振动装置以及在4号和5号连铸机上安装hydrowam液压调宽系统。这一改造的主要收益是提高设备作业率、增大操作灵活性、增加连铸机产量以及改善板坯质量。计划于2001年实施的二期改造将包括4号连铸机铸坯导向系统的改造

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板坯连铸机自控系统的升级改造

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板坯连铸机自控系统的升级改造 4.7

分析了板坯连铸机自控系统升级改造前的主要问题,通过采用二级动态配水、结晶器液压振动、基于总线的profibus-dp技术等改造措施,使系统功能更加完善,设备运行更加稳定,大大提高了连铸机自动化控制水平,提高了产品质量和产量,取得了良好的效果。

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分析了重钢2号板坯连铸机在使用中出现铸坯中心裂纹和偏析等质量问题的原因,并针对现场的条件,提出了细辊密布、采用分段辊、实施轻压下等改造措施,改造后取得了良好的效果。对比分析了改造前后连铸机的参数、结构、板坯质量等,可为更多老连铸机的改造提供参考。

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莱钢3~#板坯连铸机工艺改造 4.7

为适应市场需要,对3#板坯连铸机生产160mm规格铸坯进行工艺改造,主要从结晶器锥度、振动参数、中间包浇注系统、一冷和二冷系统、辊缝设计等方面进行了适应性改造。改造后,生产运行正常,铸坯质量良好。

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首钢大板坯连铸机改造工程完工

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首钢大板坯连铸机改造工程完工 4.3

由图4、5可见滚压力和牵引功率的实测值与理论计 算值比较吻合,相对误差不超过8%,能满足一般工 程设计的精度要求。 6 结论 表1 bgt6ö16型不锈钢钢筋滚压机技术参数 table1 technicalparametersofbgt6ö16rollingmachine 序号钢筋直径 dbömm 滚压套内径 dömm 滚压套圆 弧半径 θömm 滚压套 数量 mö个 偏心距 eömm 摩擦盘直径 dyömm 摩擦盘 转速 nyör·min-1 钢筋移 动速度 vnöm·min-1 钢筋转速 nör·min-1 1640150781961408004419213100 284015076177140800331939894 310401507514314080027

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某某钢第二炼钢厂常规板坯连铸机事故

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某某钢第二炼钢厂常规板坯连铸机事故 4.7

第十四届全国炼钢学术会议文集 419 某某钢第二炼钢厂常规板坯连铸机事故 摘要:本文分析了某某钢二炼钢厂板坯连铸机漏钢事故产生产的原因及防止板坯连铸机漏钢的措施。采取 相应控制措施之后,目前某某钢二炼钢厂常规板坯连铸机频繁漏钢的势头得到了明显的控制。 关键词:板坯粘结漏钢保护渣水口浸入深度 thereasonandcountermeasureofslabcasterbreakout yangxiaoqiang (thesecondsteelmakingplant,jisco,735100) abstract:inthispresentation,thebreakoutreasonofslabcaterofthesecondsteelmakingplantwasanalyzed,and correspondi

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三明钢铁厂3,4号方坯连铸机工程设计简介 4.7

l;、弓坯,l拟,z寄主f t产{斗i6o 三明钢铁厂3、4号方坯连铸机工程设计简介 o引言 李万国 三明钢铁厂34号方坯连铸机工程(以 下简称3、4号连铸机)是“八五期间实现年 产钢70万t规模发展规划的工程项目之一。 新设计的3、4号连铸机建在原3×15t 氧气转炉车间.该车间年产钢能力为6o万t, 原有2台i~mag型r5.g5m3机3流方坯连 铸机(即1、2号),年产锕能力为30万t。为实 现车间全连铸,增建3、4号方坯连铸机,年设 计生产能力为3o万t。 连铸机产品方案,见表1。 衰1产品方案 连..机囊号生产铜种..坯断面(ram)定尺长度(m)年产量(万t/m)供坯方向 寮蛄,q255等l2o×l20 l_2b(改造后生产)30■材轧悄车问怔合垒 20m

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板坯连铸机控制系统改造

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板坯连铸机控制系统改造 4.3

莱钢大型2#板坯连铸机控制系统由于设计缺陷,已不能满足生产的需要。通过将结晶器振动装置由机械振动改成液压驱动,增加结晶器调宽系统,二冷配水模型化,现场操作箱改造成远程站,各控制子系统统一网络,投用铸坯跟踪计数冗余系统,使用毛刺系统和离线调宽系统等措施,提高了铸机整体的控制能力和水平,实现连铸铸机整体的高度自动化控制,提高产品质量及产量。

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莱钢板坯连铸机的改造 4.6

莱钢银山型钢炼钢厂原2号连铸机存在机型落后、装备陈旧、控制精度低等问题,造成设备故障率高、铸机维护费用高、产量低。经过全面论证后,决定对原有铸机进行改造。改造后的铸机运行良好,产量、质量得到了较大提高。

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济钢板坯连铸机快台优化改造

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济钢板坯连铸机快台优化改造 4.6

为提高济钢炼钢厂45t转炉区域板坯连铸机快台设备的使用寿命,对板坯连铸机快台进行优化改造。通过改造快速更换台本体传动系统、中台及支导段设备,在装配过程提高精度,使快台的寿命有了大幅度的提高,稳定了生产,降低了设备的维护及运行成本。

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宝钢板坯连铸机的比较

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宝钢板坯连铸机的比较 4.6

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谭彩琴

职位:地铁安全监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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