应用相变换热技术对65t/h循环流化床锅炉节能改造
为了解决安徽国祯生物质发电有限责任公司65 t/h循环流化床锅炉由于安装运行使用时间较长,造成的受热面传热效率降低,实际排烟温度高达160℃,锅炉排烟损失增加和引风机电耗增加等问题。根据用户要求和现场的实际条件并结合该锅炉自身的特点,提出了在锅炉尾部安装相变换热系统的改造方案,使排烟温度降低至120℃,增加了受热面的传热效率,降低了锅炉的排烟损失。在避免受热面低温腐蚀的同时保证低温烟气余热得到有效、安全的回收。
65t/h中温中压循环流化床锅炉冷渣器改造
吉林成大弘晟能源有限公司桦甸热电厂位于桦甸市北部地区,是桦甸市市政供热体系中重要的组成部分,同时也是以热定电,热电联产的节能环保项目。为了满足该地区用热需求和企业自身发展的需要,桦甸热电厂进行了改造工程,文章对此进行了介绍。
应用相变换热技术对65 t/h循环流化床锅炉节能改造
为了解决安徽国祯生物质发电有限责任公司65t/h循环流化床锅炉由于安装运行使用时间较长,造成的受热面传热效率降低,实际排烟温度高达160℃,锅炉排烟损失增加和引风机电耗增加等问题.根据用户要求和现场的实际条件并结合该锅炉自身的特点,提出了在锅炉尾部安装相变换热系统的改造方案,使排烟温度降低至120℃,增加了受热面的传热效率,降低了锅炉的排烟损失.在避免受热面低温腐蚀的同时保证低温烟气余热得到有效、安全的回收.
循环流化床锅炉的技术改造
简要介绍该公司ug-75/3.82-m35型循环流化床锅炉的工艺流程及应用情况,并且针对运行中存在的问题,结合兄弟厂家的使用经验,先后对一次风风道、风帽、旋风分离器等进行了技术改造,取得了较好的效果.
35t/h循环流化床锅炉的改造
本文介绍将35t/h燃煤循环流化床锅炉改造成以物料为底和循环载体、燃烧生物能源的锅炉,使锅炉由燃烧一次性能源变成了燃烧再生能源的锅炉。
循环流化床锅炉的技术改造
循环流化床锅炉的技术改造
循环流化床锅炉热惯性
循环流化床锅炉热惯性——作为一种清洁煤燃烧技术,循环流化床锅炉的运用越来越广泛。单机容量也越来越大。大型循环流化床锅炉并入电网运行后,必然要参与调峰和一次调频,但其热惯性大,不易调节,对负荷响应速度慢的特性对电网安全的影响也更为明显。特别是燃...
大型循环流化床锅炉脱硝改造
通过对nox产生的机理和大型循环流化床锅炉结构、稳燃特性、nox排放量等方面进行分析,开展了大型循环流化床锅炉脱硝改造方案研究,项目实施后既能达到国家新排放标准,又能取得显著的社会效益和经济效益,具有广阔的发展前景。
循环流化床锅炉防磨损改造
通过对循环流化床锅炉低温省煤器、蒸发管、旋风分离器、空预器进行防磨改造,有效地延长了锅炉运行周期,保证了机组安全经济运行。
75t/h循环流化床锅炉冷渣器的技术改造研究
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440t/h循环流化床锅炉技术改造
通过对440t/h循环流化床锅炉运行情况进行分析,发现其存在锅炉受热面防磨、煤制备系统缺乏粗碎煤、风室漏渣、床温较高、不能满足国家最新的环保排放要求等技术缺陷,在分析原因的基础上进行了相应的技术改造,改造后受热面磨损减轻、入炉煤颗粒度得到有效控制、风室漏渣消除、床温下降、烟尘、二氧化硫、氮氧化物达标排放,取得了较好的效果。
循环流化床锅炉脱硝改造
国内第一台循环硫化床锅炉在新的排放标准下nox无法满足达标排放,改造方案选择为增加一套sncr脱硝装置,采用向炉内喷射尿素10%溶液进行脱硝。改造机组在烟气达标排放状况下最高能稳定在发电负荷75mw运行,较脱硝系统安装前提高了10mw。喷枪在机组发电负荷65mw和煤质相对不变的情况下,nox排放降低了60%。
65t/h抛煤炉改造为90t/h循环流化床锅炉的应用
文中叙述了某热电公司通过技术创新和方案优化,采用三十多项新技术对该公司原65t/h抛煤炉实施改造,将其优化改造为90t/h循环流化床锅炉。通过近两年的实际运行证明,该项目改造运行可靠,燃烧工况稳定,锅炉燃烧效率比改造前明显提高,节能效果显著,对该类锅炉的改造具有示范、推广和借鉴作用。
循环流化床锅炉的节能特点
cfb是锅炉英文circulatingfluidizedbedboiler(循环流化床锅炉)缩写。因其具有燃料适应性广、燃烧效率高、负荷调节大、可在床内直接脱硫及实现低nox排放、燃料制备系统简单、易于实现灰渣综合利用等众多优点,在生产用汽、供热、热电联产、电站锅炉中被广泛采用。循环流化床锅炉是我国目前乃至今后50年锅炉蒸发量10th(热功率7mw)以上燃煤锅炉首选的节能、环保、安全、可靠的最佳锅炉。
循环流化床锅炉习题解答
-1- 第一章 1.循环流化床燃烧技术的特点。(包括8优点和4缺点) 优点(8个) (1)燃烧效率高:由于炉内固体可燃物的份额不超过全部床料的2%—3%,其余为大量的高温惰性物料(灰、石灰石或沙子等); 再加上燃料在炉内的停留时间长、湍流混合强烈,在氧气足够的情况下,仍能保证在850-900℃的低温条件下稳定和高效的燃烧 任何燃料。 (2)燃料适应性强:可以燃用一切种类的煤,包括高灰分高水分的褐煤、低挥发分的无烟煤、煤矸石等等,还有城市垃圾、油 污泥、农林业生物质废料等,各种气体和液体燃料。(原因同上) (3)低的污染物排放:低温燃烧可有效抑制热力型nox的生成,分级送风可控制燃料型nox的排放,因而,流化床锅炉的nox 生成量仅为煤粉炉的1/4—1/3;同时由于850-900℃的燃烧温度正是石灰(cao)和二氧化硫(so2)反应的最佳脱硫温度,因此
循环流化床锅炉循环除尘节能改造
广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂5、6号锅炉是上海锅炉厂为燃用当地低质无烟煤而设计制造的sg-440/13.7-m566型超高压锅炉,采用循环流化床燃烧方式,石灰石直接输送至锅炉内实现炉内脱硫。锅炉采用福建龙净环保股份有限公司设计
循环流化床锅炉的节能改造技术
循环流化床燃烧技术是自20世纪80年代发展起来的一种洁净燃烧技术,它的最大特点是燃料在炉内循环燃烧直至燃尽,使燃料颗粒在炉内的滞留时间大为增加,燃烧效率也得到了显著提高。但是,循环流化床锅炉因其独特的流态化及循环燃烧的特点,其风机数量多、压力高,导致辅机电流大、功率大,厂用电率居高不
465t/h循环流化床锅炉炉内防磨损改造
介绍了465t/h循环流化床锅炉采用防磨梁技术对锅炉内进行防磨损改造,通过改善炉膛内循环的流场状态实现炉内水冷壁的防磨损。实施改造后的运行结果表明,水冷壁磨损情况得到了大幅度的改善。
460T/H循环流化床锅炉改造探讨
本文主要介绍了dg460/13.73-ii3在实行运行中出现的一些问题,以及针对这些问题所进行的改造,改造后所取得的成效。
75T_H循环流化床锅炉炉前给煤系统改造
75T_H循环流化床锅炉炉前给煤系统改造
循环流化床锅炉技术问答
循环流化床锅炉技术问答 1、什么叫流态化?流化床? 答:固体颗粒在流体作用下表现出类似流体状态的现象称为流态化。流化床是完成流态化的 设备。 2、cfbb的工作过程? 答:燃煤首先被加工成一定粒度范围的宽筛分煤,然后由给煤机经给煤口送入循环流化床密 相区进行燃烧,其中许多细颗粒物料将进入稀相区继续燃烧并有部分随烟气飞出炉膛。飞出炉膛 的大部分细颗粒由固体物料分离器分离后经返料器送入炉膛,再继续燃烧。燃烧过程中产生的大 量高温烟气经过热器、省煤器、空气预热器等受热面,进入除尘器进行除尘,最后由引风机排至 烟囱进入大气。 3、cfbb有哪两个部分组成? 答:第一部分由炉膛(流化燃烧室)、气固分离设备(分离器)、固体物料再循环设备(返料 装置返料器)和外置换热器(有些cfbb没有此设备)等组成,形成一个固体物料循环回路。第 二部分为尾部受热面,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器
循环流化床锅炉节能改造
循环流化床锅炉为单锅筒、炉膛为自然循环,尾部为强制循环、π型布置的燃煤循环流化床锅炉.炉膛为全膜式水冷悬吊的封闭结构.采用两级物料循环分离装置,高温百叶窗分离器作为第一级分离器,位于炉膛出口和斜烟道之间.尾部竖井烟道布置有两个并联的第二级旋风分离器.由于该炉型采用了两级分离、分级循环的流化床燃烧系统,因而锅炉体积较小,结构紧凑合理.
循环流化床锅炉运行及改造总结
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职位:港口与航道工程
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林