更新日期: 2025-03-07

五沟选煤厂粗煤泥回收系统与分选工艺改造实践

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五沟选煤厂粗煤泥回收系统与分选工艺改造实践 4.5

针对五沟选煤厂入选原煤可选性较差的现状,分析了原有粗煤泥回收系统不能满足生产要求的原因,并在综合比较分析现有常用粗煤泥分选设备的基础上,结合五沟选煤厂煤泥特性,提出了在粗煤泥分选系统增加TBS分选机的改造方案.现场应用结果表明:TBS分选机提高了五沟选煤厂分选效率,对高灰细泥的煤泥取得了满意的分选效果.

小庄选煤厂粗煤泥回收系统改造实践  

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小庄选煤厂根据粗煤泥回收系统各处理粒级的指标特征,将块煤脱泥筛筛下煤泥管道改到末煤脱泥筛处理;沉降过滤式离心机来料截流至水力旋流器组中处理;弧形筛和粗煤泥离心机产生的煤泥水直接进入压滤机处理。这样做减少了系统煤泥量,成功解决了因为煤泥量大制约生产能力的问题。

太原选煤厂粗煤泥分选工艺的改造及优化

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太原选煤厂原采用不脱泥全重介洗选工艺,存在粗精煤灰分高、煤泥水负荷大、介耗高等问题;通过增设脱泥筛及css粗煤泥分选机等技术改造,并对粗煤泥回收环节进行优化,弥补了粗煤泥环节没有分选工艺的不足,降低了粗精煤灰分,提高了总精煤产率,降低了系统介耗。

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金阳选煤厂粗煤泥分选工艺改造

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金阳选煤厂粗煤泥分选工艺改造 4.6

为解决金阳选煤厂粗煤泥含量大、主选系统处理量减小及介耗量增高问题,采用三锥角水介旋流器代替原水力旋流器进行工艺改造.结果表明:三锥角水介旋流器对-1mm粗煤泥分选效果良好,精煤灰分不超过8%,满足标准要求;最终精煤产率增加了0.24个百分点,介耗量明显降低,主选系统处理量显著增加,每年可增加经济效益169.9万元.

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选煤厂粗煤泥回收设备及工艺改造

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选煤厂粗煤泥回收设备及工艺改造 4.4

介绍某矿选煤厂重介粗煤泥回收改造工程的工艺流程、设备选型。改造后使用效果表明,脱水后的煤泥水分一般在11%~12%之间,很好地缓解煤泥水处理系统的压力,提高粒级煤的质量。

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内蒙天丰选煤厂粗煤泥分选工艺改造及效果研究 4.7

生产过程中经常发生末精煤灰分高及浮选尾矿跑粗问题,分析发现主要由于煤质变化使原有粗煤泥分选工艺分级和脱泥效果不理想造成。提出了多段式逐步分级的新思路,将分级过程分为多段完成,利用分级筛回收溢流中夹带的粗颗粒。同时改变精煤脱泥筛安装倾角,并增大筛面喷水量,保证脱泥效果。

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谢桥选煤厂新厂煤泥回收系统的优化改造  

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谢桥选煤厂新厂煤泥回收系统的优化改造   4.7

谢桥选煤厂新厂原设计矸石磁选尾矿直接进二段浓缩机,底流压滤回收,该工艺存在的主要问题是:压滤煤泥灰分高,不能作为产品销售;浓缩机底流易堵塞,影响正常生产;压滤机煤泥量增加,影响加工成本。通过在生产实践中试验论证、优化工艺,对局部进行了技术改造,实现了矸石磁选尾矿合理分级回收,使系统更加趋于合理完善。

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针对济宁三号煤矿选煤厂现有粗煤泥回收工艺存在的主要问题,通过对煤泥水系统进行检查分析,提出了粗煤泥系统工艺改造方案,从而解决了粗煤泥回收过程中的不合理问题。

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浅析动力煤选煤厂粗煤泥分选工艺 4.8

浅析动力煤选煤厂粗煤泥分选工艺 摘要:目前洗选中心的选煤工艺主要有浅槽、跳态,风选三大类,浅 槽应用的最多,也是主要的分选方式。但浅槽只能对3-200mm的粒 级有较好的分选效果,而且如果3-6mm粒级含量大的话,也会影响浅 槽的分选精度。动力煤选煤厂不设浮选,细粒煤泥可用板框、加压过 滤机和筛网沉降离心机进行回收,当他们的处理上限一般为1mm, 这样对1-3mm的粗煤泥要用更为有效的方法分选。我中心常用的分 选粗煤泥的设备有tbs干扰床分选机,螺旋分选机,水力分级旋流 器。结合不同工艺在各个选煤厂的应用,分析各处理粗煤泥工艺的有 效性和注意事项,将重点介绍水力分级旋流器+螺旋分选机的分选工 艺。 关键词:tbs干扰床分选机螺旋分选机水力分级旋流器 目前,我中心基本形成了以粗粒煤(3-6mm以上)浅槽重介,细 煤泥用板框、加压过滤机回收的基本分选工艺。浅槽

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官地矿选煤厂煤泥回收系统改造探讨

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官地矿选煤厂煤泥回收系统改造探讨 4.8

随着矿井原煤煤质变差及市场对精煤灰分要求的提高,官地矿选煤厂煤泥回收环节能力逐显不足,且选前不脱泥和浮选跑粗等问题导致生产成本居高不下,造成煤泥中精煤流失,精煤产率低,严重影响了该厂的经济效益。为解决上述问题,在广泛调研国内外粗煤泥回收新技术与新设备发展状况的基础上,对该厂煤泥回收系统工艺进行了分析研究,开展了煤泥回收系统改造的探讨,并提出了改造方案。

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汾西矿业集团选煤厂针对粗煤泥回收系统存在的问题,通过增加旋流器组、更换深锥浓缩机底流泵、改进精煤及中煤稀介泵传动装置、增加磁选机等措施进行工艺改进,取得了很好的效果。

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文章分析了古城煤矿选煤厂使用电磁高频筛回收粗煤泥在实际生产中存在的难度和问题,对高频筛筛分和产品脱水环节进行了改造,并新增浮选系统以弥补粗煤泥回收的不足。在技术改造中,通过改变筛网孔径大小提高筛分效果,增加煤泥离心机脱水环节降低了产品水分,新建浮选系统完善了生产工艺环节,提高粗煤泥回收率,提升了产品利用价值空间,具有很高的经济效益和社会效益

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为解决太西选煤厂二分区大直径旋流器分选下限不足和氧化煤泥可浮性差的问题,在无压给料三产品重介旋流器分选+浮选的联合工艺基础上增设粗煤泥回收工艺,同时采用重选工艺代替浮选工艺对氧化煤泥进行回收。生产实践表明,煤泥回收工艺改造后二分区氧化煤泥浮选"跑粗"现象得到有效改善,实现了原煤的全粒级高效分选和回收。

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针对东曲选煤厂长期以来由于尾煤回收系统工艺限制造成的一系列问题,对原系统工艺进行改造,改造后提高了尾煤回收效果,降低了洗水浓度,稳定了浓缩机运转电流。

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针对官地矿选煤厂在原煤洗选过程中由于煤质变化导致的末精煤灰分高和浮选尾矿跑粗等问题,提出多段式逐步分级的分选工艺。通过采用分级筛对溢流中夹带的粗颗粒进行回收,改变脱泥筛安装角度,增加脱泥筛喷水面积,有效保证了官地矿选煤厂的原煤洗选效率和脱泥效果,同时提高精煤的精度,降低灰分。

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山西某选煤厂随着入洗原煤性质的变化及细粒级煤泥含量不断增加,跳汰分选系统出现了处理能力下降、分选精度降低和精煤回收率下降等问题;采用大直径煤泥水力分级旋流器+fbs粗煤泥分选机配套工艺对粗煤泥分选系统进行技术改造后,有效解决了粗精煤泥灰分超标及跳汰精煤"背灰"等问题,提高了精煤回收率,取得较好的经济效益。

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太西选煤厂二分区针对入洗原煤煤质变化造成浮选效果差的问题,对原浮选入料系统进行了改造,采用nn(t)x350水力旋流器和zk-lx700螺旋分选机联合工艺回收系统粗煤泥,细煤泥直接浮选,改造后提高了精煤产率,取得了显著的经济效益。

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针对乌兰木伦选煤厂目前存在粗煤泥弧形筛跑水和螺旋分选机分选效果不佳等问题,结合现场实际和工艺理论深入分析,最终确定了粗煤泥工艺系统的改进措施,使上述两设备工况同时达到最佳状态,进而促使粗煤泥的水分和灰分进一步降低,保证选煤厂洗选效益的最大化,达到了提质增效的目的.

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针对酸刺沟选煤厂原设计中末煤脱介筛筛前未设计弧形筛预先脱介工艺,导致脱介效果不佳,介耗偏高的问题,在原有工艺系统的基础上,对末煤两产品重介旋流器出料缓冲箱进行改造;改造后的出料箱具备脱介功能,全厂介耗降低了0.17kg/t,增加了介质回收率,减少了生产材料消耗,降低了维修人员的工作量,取得了较好的经济效益和社会效益。

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针对哈拉沟选煤厂由于原煤入洗比例的不断提升而导致煤泥量增加、煤泥回收困难、商品煤煤质变差以及成本升高等问题,选煤厂以煤泥减量化生产为整体思路,采用"弛张筛深度筛分+浅槽分选+旋流器分选"的工艺,降低进入系统的原生煤泥,减少次生煤泥产量,降低煤泥水系统负荷,进一步提升商品煤质量,达到降本增效的目的。

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孔庄选煤厂粗煤泥脱泥系统技术改造 4.5

为解决孔庄选煤厂振动弧形筛脱泥脱水效果差引起的粗精煤泥灰分高、水分高的问题,在对粗煤泥脱泥脱水工艺比选的基础上,结合工艺流程、系统可靠性、投资费用、运行成本等因素,确定改造方案。生产实践表明:脱泥系统技术改造后,粗精煤泥灰分下降11.92个百分点,中煤中精煤含量下降18个百分点以上,综合精煤产率提高3.79个百分点,经济效益显著。

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在跳汰中煤分级筛前加1台弧形筛,中煤1段磁选机尾矿入弧形筛预先脱介脱水。同时,停用原中煤粗煤泥回收筛。使这部分中煤粗煤泥同13~0.5mm粒级跳汰末中煤掺入重介中煤,经离心脱水机脱水后成为最终末煤产品。

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白龙选煤厂尾煤回收系统近年来问题频繁,回收率不高,必须进行技术改造。论文基于白龙选煤厂回收系统的问题,有针对性地提出了增加浓缩机面积、加大压滤能力等技术改造措施。实践应用结果表明:改造后的尾煤回收系统能大幅度降低洗水浓度,提高洗煤效率,同时增加尾煤回收量。

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针对济三煤矿选煤厂原煤灰分高、细泥含量高、易泥化的问题,进行了选前脱泥技术改造,工业生产结果表明,煤泥分选系统改造后有效解决了该厂煤泥回收工艺中存在的问题。

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张欣

职位:道路工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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