冷拔碳钢钢丝电脉冲退火软化处理工艺
针对传统退火存在的效率低、耗能大、污染环境以及产品表面氧化严重等缺点,提出了利用脉冲电流对Q235钢丝进行退火处理实验,并自主研制了电脉冲退火实验装置,优化工艺实验参数,通过对金相显微组织及钢丝力学性能变化的分析,对其退火机理进行探索.
冷拔高碳钢丝退火前后织构研究
采用电子背散射衍射分析(ebsd)、扫描电子显微成像等手段,研究了h82b冷拔钢丝在800℃退火前后显微组织和织构的变化;并通过比较,讨论了织构强度与钢丝变形程度之间的关系。结果表明:织构的类型与其冷拔变形程度有密切关系;应变量越大,退火后〈110〉织构强度越大,而应变量较小时,退火后〈110〉织构强度较弱,易出现〈112〉织构。
70高碳钢钢丝拉拔断裂原因分析
采用扫描电镜和能谱成分分析,对70高碳钢丝拉拔过程中出现的断裂问题进行了分析。结果表明,钢丝断口主要有平面状和杯锥状两种,其断裂类型为脆性断裂和韧性断裂。拉拔过程中,造成70高碳钢丝断裂的主要原因是钢丝内存在成分偏析、较大的夹杂物以及钢丝表面缺陷等,并提出有效措施解决这些问题。
冷拔高碳钢丝在退火过程的性能及织构演变
采用电子背散射衍射技术分析了冷拔高碳钢丝在600℃退火过程(0~4h)中的织构变化,并采用扫描电镜和显微硬度计研究了此过程中钢丝的显微组织和显微硬度的变化。结果表明:该钢丝在600℃退火过程中,随着退火时间的延长,显微组织由纤维状转变为等轴晶,硬度显著下降;不同时间退火后的织构与拉拔态的织构类型相同,以〈110〉丝织构为主、还有{111}〈110〉和{001}〈110〉环状丝织构;但随着退火时间延长,〈110〉丝织构强度下降。
冷拔低碳钢丝拉拔及热处理工艺研究
(一)引言冷拔低碳钢丝的生产工艺简单,设备投资少,技术要求低,经济效益高,且产品在国民经济各部门中应用广泛,所以它的生产一直为人们所注目。四川省新都县拉丝厂主要以生产热镀锌低碳钢丝(18~24)为主,电镀丝也于1985年上半年正式投入生产。该厂所使用
60钢冷拔钢丝的球化退火
研究了60钢冷拔钢丝的球化退火工艺。结果表明,在退火温度700℃、保温3~5h情况下,60钢冷拔钢丝可获得良好的球化组织,具有较低的抗拉强度和良好的塑性。
冷拔高碳钢丝织构演变分析
利用电子背散射衍射分析(ebsd)方法对高碳钢丝拉拔及再结晶过程织构的演变过程及织构分布进行了研究.研究发现随钢丝应变量的增加,钢丝中除了典型的〈110〉丝织构外,还存在比较明显的〈112〉织构,并且随着应变量的增加〈110〉织构的强度逐渐增加;同时,在ε=1.9时,钢丝表层〈110〉强度及所占比例大于中心部分,而〈112〉织构强度弱于中心部分;在经过600℃退火再结晶后钢丝中产生的再结晶织构与形变织构相同,仍然为〈110〉和〈112〉织构,并且随退火时间延长,织构强度不断变弱.
低碳钢丝冷拔用润滑剂
冷拔低碳钢丝在基本建设中的应用,目前已越来越广泛,需求数量也日益增大.但拔丝用润滑剂的原材料品种、配比、制作方法、成本等各不相同.我们经过多年的试验和实践应用,选出一种肥皂,石灰润滑剂,到目前为止已用该润滑剂拔丝一万三千多吨,各方面效果均良好.
冷拔高碳钢丝及其再结晶织构
为了研究高碳钢盘条拉拔及后续退火过程中织构的演变规律,采用扫描电子显微镜(sem)和电子背散射衍射(ebsd)系统分别对swrh82b热轧盘条以,及不同应变量的钢丝拉拔态、再结晶态的显微组织和织构进行了研究.研究发现,原始盘条中晶粒呈等轴状,片层无明显的择优取向,且盘条中晶粒取向比较分散,存在着很微弱的织构;冷拔态钢丝中的晶粒呈纤维状,片层基本沿拉拔方向排列,其主要织构为明显的〈110〉丝织构、{111}〈110〉和{001}〈110〉织构,且随着应变量增大,〈110〉丝织构的强度明显提高;钢丝经600℃退火6h完全再结晶后,晶粒呈等轴状,渗碳体球化,钢丝的再结晶织构类型仍为明显的〈110〉丝织构,与退火前相比,织构的强度有所变化.
谈谈冷拔低碳钢丝的逐盘检验
为了保证建筑构件的质量,必须对原材料包括冷拔低碳钢丝作严格的检验。根据《冷拔低碳钢丝预应力混凝土中小构件试行技术规程》第6条规定,对冷拔丝可以采用逐盘取样检验或分批抽样检验两种方法。目前构件厂大都采用分批检验方法,我们根据多年统计分析资料,认为采用逐盘检验方法远比分批检验为好。
短头冷拔低碳钢丝调直机
1981年以来,我厂建立了4条冷拔低碳钢丝预应力混凝土多孔楼板生产线。在生产过程中,每天都有部分短头钢丝产生。2年内短头钢丝已堆积近30吨。其一般长度为500~6000毫米,直径3~5毫米,以4毫米为最多。由于短头钢丝既短又弯,我厂又没有调直专用设备,只能低价处理。
电脉冲对高碳钢凝固组织三维碳偏析的影响
通过处理样和空白样的对比研究可知:经电脉冲处理的高碳钢的三维偏析程度明显改善,各横截面上的碳的质量分数波动在4.5%以内,而未处理的碳的质量分数波动达15.1%;不同高度横截面的对应点碳的质量分数分布趋于均匀,中心、1/2半径和边缘各点的碳的质量分数在纵向上波动很小,波动范围在4.5%以内,而未处理的碳的质量分数波动达12.5%。
65Mn钢丝冷拔中间球化退火工艺的改进
65mn钢φ6.5mm线材生产弹簧垫圈时采用传统的周期性球化退火工艺。由于加热时间长,经常发生表面严重脱碳,从而使垫圈质量达不到要求。经试验,我们用不完全退火工艺代替周期性球化退火工艺解决了这个问题。
低碳冷拔钢丝表面脱碳处理
根据用户的要求,用于制作异型自攻螺丝的低碳冷拔钢丝应表层软(145~150hv),心部硬(175~180hv),其硬度差值为30hv。显然,采用常规热处理无法达到此目的。为此,我们进行了表面脱碳处理工艺试验(见表1)。从交货到现场作工业性试用的结果表明,采用此工艺
电热法张拉冷拔低碳钢丝
在无产阶级文化大革命的推动下,我国城乡各地的建筑行业中,大力开展了技术革新和技术革命运动,使建筑工业化有了进一步的发展。其中一个较大的特点是采用冷拔低炭钢丝配筋的预应力构件得到普遍的推广应用。我厂过去用短线法生产冷拔低炭钢丝预
高性能预应力钢丝钢铰线稳定化处理工艺研究
对高强度预应力钢丝稳定化处理的生产工艺进行研究,探索稳定化处理钢丝的特性,为实现温度自动控制提供一定的理论依据。研究了稳定化处理工艺对产品的力学性能尤其是抗应力松弛性能的影响。结果表明:制定的生产方法和工艺制度完全能满足高强度低松弛预应力钢丝的质量要求。
冷拔Q235钢丝的高强脉冲电流“热”处理
在冷拔变形后,q235钢丝的屈服强度和抗拉强度均大幅升高,常常需要采用退火热处理方法来实现钢丝软化。采用高强脉冲电流处理冷拔q235钢丝时,在4s内将抗拉强度降低至700mpa以下,在20s内能使冷拔钢丝的力学性能基本恢复,达到650℃退火30min的效果,是一种快速、高效的新型冷拔钢丝"热"处理方法。
双相化处理工艺对冷拔双相钢丝组织和性能的影响
双相化处理工艺对冷拔双相钢丝组织和性能的影响
煤粉加热低碳钢丝退火炉
煤粉加热低碳钢丝退火炉采用粉煤喷射燃烧技术,节能效果显著,环境污染有所改善,是值得推广的炉型。
GCr15冷拔轴承钢丝双球化热处理工艺
gcr15冷拔轴承钢丝双球化热处理工艺河南省冶金研究所(郑州450053)李怀正在影响gcr15冷拔轴承钢丝质量的诸因素中除坯料的原始质量外,坯料、半成品及成品的热处理起着非常重要的作用。合理的热处理工艺及其合理配合既有利于冷拔轴承钢丝的拉拔质量,又...
冷拔丝低碳钢丝怎么用
本文将详细介绍冷拔丝低碳钢丝在建设工程领域的应用。通过对比不同材料的特点和使用方法,为读者提供详细的说明内容,帮助读者了解冷拔丝低碳钢丝的用途和使用技巧。
也谈冷拔低碳钢丝的强度及检验
本刊去年第六期发表的《谈谈冷拔低碳钢丝的逐盘检验》一文(以下简称《逐检》),认为“采用逐盘检验远比分批检验为好”。本文就此谈些不同看法,以期讨论。一、拔丝截面总收缩率是影响冷拔丝强度的主要因素之一《逐检》文中也谈到影响冷拔丝强度的主要因素是原材强度和截面总收缩率。笔者在统计分析大于φ5冷拔低碳钢丝(以下简称冷拔丝)强度的基础上(因我厂不使用小直径冷拔丝作预应力筋,而这在现行
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职位:建筑电气工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林