TSG19A型受电弓上框架焊接裂纹故障分析及改进措施
TSG19A型受电弓应用于CRH380A高速动车组上,近期陆续出现多起上框架肘节焊缝熔合线处开裂现象。针对T S G19A型受电弓肘节部位焊缝熔合线处开裂问题,通过优化焊接结构和接头形式,将工件最大应力部位设置在原材料上,消除了应力集中现象,并有效降低了焊缝部位的最大应力和焊接工艺难度,可有效解决开裂问题。
TSG19A型受电弓上框架焊接裂纹故障分析及改进措施
tsg19a型受电弓应用于crh380a高速动车组上,近期陆续出现多起上框架肘节焊缝熔合线处开裂现象。针对tsg19a型受电弓肘节部位焊缝熔合线处开裂问题,通过优化焊接结构和接头形式,将工件最大应力部位设置在原材料上,消除了应力集中现象,并有效降低了焊缝部位的最大应力和焊接工艺难度,可有效解决开裂问题。
广州地铁车辆TSG18型受电弓上框架改进方案研究
广州地铁车辆的tsg18型受电弓在运用过程中,上框架多次出现肘接部位和平衡杆安装座部位开裂的问题,通过计算和论证,提出了改进方案,降低了受电弓故障率,也为其他地铁车辆提高受电弓可靠性提供了技术参考.
广州地铁三号线受电弓上框架裂纹原因分析及处理措施
针对广州地铁三号线受电弓上框架出现裂纹,分析了广州地铁三号线列车受电弓运行过程中导致上框架焊缝开裂的主要影响因素,提出整改方案及措施,以提高受电弓安全运营,确保运营服务质量。
地铁受电弓上框架平衡杆安装支架开裂故障处理
主要简述某型号受电弓进行日常检修中发现上框架上的平衡杆安装支板有开裂现象,文章通过对故障现象的描述和故障因素的分析,确定故障原因,提出解决措施。
高速受电弓上框架有限元分析及结构优化
针对电力机车高速受电弓上框架顶管裂纹故障多发问题,利用有限元法对原结构进行了应力计算。通过对比故障实际发生位置和有限元计算结果,验证了计算方法的有效性。根据有限元分析结果,对顶管和整体框架结构分别提出了优化方案。
高速受电弓上框架有限元分析及结构优化
针对电力机车高速受电弓上框架顶管裂纹故障多发问题,利用有限元法对原结构进行了应力计算。通过对比故障实际发生位置和有限元计算结果,验证了计算方法的有效性。根据有限元分析结果,对顶管和整体框架结构分别提出了优化方案。
建筑小型塔机(QT型)故障分析及改进措施
建筑小型塔机(QT型)故障分析及改进措施
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韶山4改电力机车受电弓,DK-1型制动机以及电-空联锁时的故障分析、判断
韶山4改电力机车受电弓,dk-1型制动机以及电-空联锁时的故障分析、判断.txt恨一个人和 爱一个人的区别是:一个放在嘴边,一个藏在心里。人生三愿:一是吃得下饭,二是睡得着 觉,三是笑得出来。受电弓的故障分析、判断及处理 (一)受电弓电、气路原因升不起的处理 1、故障原因; (1)受电弓控制电源自动脱扣开关602qa在断开位;; (2)287yv线圈烧损或接线断及电路中20qp、50qp、297qp常闭触指虚接; (3)高室门未关好或门联锁柱塞犯卡; (4)升、降弓1yv(2yv)电空阀故障或接线断; (5)升弓风缸膜板破损或传动杆脱落,或升弓弹簧断; (6)52#调压阀无调整压力或风压过低,或143#(144#)塞门在关闭位; (7)升管系泄漏较大; 2、判断: (1)换弓能升起,故障为原因④⑤项; (2)如无效,故障为原因①②③⑥⑦项 3、处理: (1)换弓升
某型航空发动机涡轮叶片焊接裂纹故障分析及修理工艺改进
某型航空发动机涡轮叶片叶冠堆焊裂纹,修理时未被荧光渗透探伤有效检出。通过对裂纹性质进行金相分析,证明裂纹是由残余应力引起的延时裂纹,荧光探伤时未开口。针对性的研究采用x射线探伤进行补充检测并优化修理工艺流程增加去应力手段,不仅提高了检测可靠性而且降低了裂纹故障率。
P355GH封头加强板焊接裂纹分析及工艺改进
较厚的p355gh钢材具有一定的淬硬倾向,焊接时容易产生裂纹。本文对实际生产过程中p355gh板材的焊后裂纹进行分析,通过工艺优化及焊序调整,有效抑制了其焊接裂纹的产生。
广州地铁三号线车辆受电弓降弓位置指示器故障分析及解决措施
广州地铁三号线车辆受电弓降弓位置指示器故障分析及解决措施
H型钢焊接裂纹的成因及预防措施
某厂h型钢焊接加工过程中出现裂纹。根据裂纹的特点,从工艺焊接线能量、拘束应力、缺口敏感、焊前预热、焊接施工环境、焊后处理等方面分析裂纹产生的原因,提出了解决h型钢焊接过程中防止裂纹的工艺措施,控制热输入量,焊前、焊后处理,改善焊接环境等。经过以上工艺改进后进行焊接,焊接质量良好,取得了较好的效果,为同类h型钢钢结构施工提供有益的借鉴。
Q235A厚钢板焊接裂纹分析及预防措施
q235a厚钢板焊接裂纹分析及预防措施 我厂矿用隔爆型移动变电站箱体法兰及出线盒法兰分别如图1、2所示,材 料为q235a例,焊缝为多层多道焊。生产中经常出现裂纹现象,有时一个法兰 的四条焊缝中,有三条以上裂纹,裂纹长度10—25mm,主要发生在第一道焊缝 上,探伤检查裂纹率达95%以上。 众所周知,裂纹是焊缝中最危险的缺陷,大部分结构的破坏原因是由裂纹造 成的。因此,如何预防裂纹的产生,是摆在我们面前的重要课题。 一、裂纹产生原因分析 1、裂纹形成的特征 现场观察:焊接裂纹主要产生在第一道裂缝中心柱状结晶汇合处,垂直于焊 缝鱼鳞波纹。既有中间裂纹,也有终端裂纹,呈不明显的锯齿形,是由液态转变 成固态时高温结晶形成的,属于结晶裂变。这种裂纹表面有发蓝、发黑的氧化色 彩,开裂时无金属拉裂的声响,属于热裂纹。 2、引起裂纹产生的因素 (1)工程材质的影响工程材质为q2
Q235A厚钢板焊接裂纹分析及预防措施
我厂矿用隔爆型移动变电站箱体法兰及出线盒法三分别如图1、2所示,材料为q235a钢,焊缝为多层多道焊。生产中经常出现裂纹现象,有时一个法兰的四条焊缝中,有三条以上裂纹,裂纹长度10~25mm,主要发生在第一道焊缝上,探伤检查裂纹率达95%以上。
Q235A厚钢板焊接裂纹分析及预防措施
Q235A厚钢板焊接裂纹分析及预防措施
接管法兰与筒体焊接裂纹分析及控制
在反应产物分离罐的接管法兰与筒体的焊接过程中产生了裂纹。本文从力学方面对产生的裂纹进行了分析,并针对产生裂纹的因素制定了返修及预防措施,有效的解决了接管法兰与筒体焊接裂纹问题。
管件焊接裂纹形成与工艺措施
重庆市化医职业技能鉴定所论文 第1页共8页 目录 摘要:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 关键字:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 1、综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 1.1裂纹产生的原因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 1.2生产中实际会遇到的情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 1.3防止裂纹产生的措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 2、关于裂纹产生的微观与外部条件影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 2.1裂纹产生的可能性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 2.2由附加应力及残余应力引起的裂纹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 2.3由温度及金相结构引起的裂纹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 2.4防止裂纹的措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 3、焊
厚板钢结构焊接裂纹控制措施
工业厂房框架钢结构构件较大、钢板厚、焊接熔敷金属量大、节点复杂、残余应力大、容易出现裂纹,影响焊接质量。为防止裂纹的产生,通过改善焊缝性能,焊前预热母材,采用合理的焊接工艺和节点设计等有效措施,确保了工程质量。
筒体与法兰盘焊接裂纹原因分析
本文针对磨煤机筒体与法兰盘焊接过程中出现的裂纹问题进行了实验,通过对法兰盘的化学成分、硬度、金相、能谱进行测试,对筒体与法兰盘焊接过程中产生裂纹的原因进行了详尽的分析,并提出了相应的预防措施。
筒体与法兰盘焊接裂纹原因分析
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简体与法兰盘焊接裂纹原因分析
本文针对磨煤机简体与法兰盘焊接过程中出现的裂纹问题了实验,通过对法兰盘的化学成分、硬度、金相、能谱进行测试,对筒体与法兰盘焊接过程中产生裂纹的原因进行了详尽的分析,并提出了相应的预防措施。
X65管线钢焊接裂纹分析
X65管线钢焊接裂纹分析
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职位:给排水专业工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林