S135钻杆外螺纹接头裂纹形成原因分析
对S135钢级的钻杆外螺纹接头螺纹根部出现的裂纹采用宏观观、察裂纹金相分析,裂纹面扫描形貌观察,腐蚀产物能谱分析等手段进行综合分析,判定裂纹性质为疲劳裂纹。导致该钻杆疲劳裂纹萌生的主要原因是由于螺纹脂涂抹不/螺均纹脂质量不好或上扣扭矩过大导致螺纹牙表面形成一层马氏体白亮层,这种组织较脆,在交变应力的作用下容易萌生疲劳裂纹。另外钻井液的腐蚀性和地层中过高的氯离子含量将促进腐蚀坑的形成,对疲劳裂纹的萌生、扩展亦起到一定的促进作用。
139.7mm加重钻杆外螺纹接头断裂原因分析
为查明某井139.7mm加重钻杆外螺纹接头的断裂原因,对断口进行了宏观和微观分析,对材料进行了化学成分分析、力学性能试验和金相分析,并进行了有限元分析等。结果表明:加重钻杆断裂属于腐蚀疲劳断裂;断裂主要原因是加重钻杆接头内径大于标准规定值,降低了加重钻杆外螺纹接头断裂扭矩和抗拉载荷,在疲劳载荷与腐蚀介质作用下,腐蚀疲劳裂纹首先在加重钻杆外螺纹接头危险截面部位螺纹牙底萌生,随后在载荷作用下裂纹不断扩展,进一步降低了接头的强度,最终发生了断裂事故。
提升短节外螺纹接头断裂原因分析
为了查明某井提升短节外螺纹接头断裂原因,对提升短节断口形貌、化学成分、力学性能、显微组织和受力状态进行了分析。结果表明:提升短节断裂属于淬火裂纹诱发的脆性断裂;由于淬火工艺不当导致材料内存在淬火裂纹,且材料韧性又不足使裂纹扩展后造成断裂。
满加1井钻柱转换接头外螺纹接头断裂原因分析
对满加1井钻具断裂事故进行了调查研究。测量了断裂钻柱转换接头的结构尺寸,宏观分析了钻柱转换接头断口形貌,对断裂的钻柱转换接头进行了材料试验。认为钻柱转换接头属于早期疲劳断裂,断裂原因既与材料韧性不合格有关,也与钻柱转换接头本身结构尺寸不合理和钻柱结构尺寸不合理有关。从钻柱转换接头结构和尺寸改进、材料改进方面提出了具体的预防措施。
钻杆接头外螺纹加工开裂原因分析
某公司生产的钻杆接头外螺纹在加工时出现裂纹,采用显微组织观察对开裂原因进行了分析。结果表明:该接头外螺纹开裂的主要原因是碳化物的聚集偏析造成锻造过程中偏析区产生组织过热现象,碳化物尖端和基体的结合部位由于热应力和机械应力产生的应力集中而萌生裂纹源,并在随后的变形过程中形成裂纹导致开裂。
965MPa高强度套管外螺纹接头裂纹原因分析
某油田在商检过程中发现1根965mpa高强度套管外螺纹接头存在裂纹。通过对该套管进行断口分析、金相分析、力学性能检测、化学元素成分检测,认为套管化学成分和力学性能符合订货技术要求,裂纹是在工厂淬火之前就产生的轧制裂纹。由于该套管母管切定尺管时没有将母管含轧制裂纹的端头彻底切除,在随后加工外螺纹之后进行探伤检验也没有发现该带原始轧制裂纹的套管,致使该含裂纹的套管发给油田。为防止存在裂纹的套管下井,对该批套管逐根进行了探伤检查。建议工厂加强该工序质量检查,并将该工序作为驻厂监造的重点环节之一。
结构外螺纹接头波纹管
结构:外螺纹接头波纹管 特点:结构简单,通用性好 材料: (1)外螺纹接头:不锈钢; (2)网套紧环:不锈钢; (3)金属波管: sus304/316; (4)网套:sus304/316 结构:活动内螺纹接头扩中/ 球头波纹管 特点:结构简单 通径:dn10~dn100 材料: (1)活动内螺纹接头:不锈 钢; (2)网套压紧圈:不锈钢; (3)金属波管: sus304/316; (4)网套:sus304/316 结构:活动内螺纹平接头波纹 管 特点:结构简单 通径:dn10~dn100 材料: (1)活动内螺纹接头:不锈 钢; (2)网套压紧圈:不锈钢; (3)金属波管: sus304/316; (4)网套:sus304/316 结构:球形接头+内螺纹接头 波纹管 特点:无压需焊接,可按需要 长度自行装配 通径:dn10~dn100 材料: (
φ127mm S135钻杆内螺纹接头胀扣失效分析
对某油井发生的127mms135钻杆内螺纹接头胀扣失效事故及其原因进行了调查分析,并且对避免同类事故的发生提出了建议。认为在钻杆接头的材质符合行业标准要求的前提下,导致钻杆内螺纹接头胀扣失效的原因是外螺纹接头密封台肩面倒角直径过小,井下钻柱扭矩过大;内螺纹接头密封台肩面承受的接触压力超过材料屈服强度,导致内螺纹接头密封台肩面下陷变形,外螺纹接头密封台肩面在大扭矩的作用下进入内螺纹接头镗孔段,致使内螺纹接头发生胀扣失效。
Φ127mmS135钻杆接头外螺纹断裂失效分析
2009年元月江苏石油勘探局钻井处外部项目作业的一口井,在挂φ177.8mm尾管时发生一起φ127mms135钻杆接头外螺纹断裂,事故得到及时有效的处理。结合钻杆的生产、现场使用和取样分析的情况,对此次φ127mms135钻杆接头外螺纹断裂的机理和原因进行了分析,找到了导致断裂的原因,并对下一步预防此类事故提出了相应的技术措施。
S135钻杆接头失效及腐蚀特征
通过化学成分分析、力学性能测试、组织结构分析和高温高压模拟试验,对127mm(5″)s135钻杆接头内壁出现划痕、凹槽和腐蚀三种失效形式,钻杆的腐蚀速率和腐蚀产物进行分析研究。结果表明:该钻杆接头的材料性能符合相关标准要求,钻杆接头腐蚀机理是氧腐蚀,腐蚀产物主要是fe3o4和feooh,划痕和凹槽是由于使用不当和卡槽所致。
API圆螺纹套管外螺纹接头紧密距测量及判定
针对apispec5b标准圆螺纹套管量规只是参照短圆螺纹的尺寸进行设计和加工,需要用一种规格的量规测量外径相同,但螺纹几何尺寸不同的多种规格的长、短圆螺纹套管,增加了判定紧密距测量结果难度的问题,提出了凹入量的概念,澄清了凸出量、凹入量及紧密距三者之间的关系。指出apispec5b标准推荐公式的不足,总结并给出1组新的方便可行、易于理解又不易出错的紧密距计算公式供测量时使用,以避免检验时产生误判。分析表明,实际测量的凸出量、凹入量均不是紧密距,而是对紧密距的间接测量,但可以由此判定紧密距是否合格。
API圆螺纹套管外螺纹接头紧密距测量及判定
API圆螺纹套管外螺纹接头紧密距测量及判定
钻杆内螺纹接头失效分析
钻杆内螺纹接头失效分析
外螺纹接头注塑模具设计
通过分析外螺纹接头的结构和工艺性特点,确定了一模两腔的模具结构。使用moldflow软件模拟分析了充填过程、流动前沿温度、气穴位置等,为模具结构的设计提供了合理的依据。在cae分析的基础上,完成了注塑模具的整体设计,可为类似塑件的模具设计提供参考。
外螺纹接头注塑模具设计
外螺纹接头注塑模具设计
钻杆接头螺纹粘扣原因分析
某油田先后出现多起钻杆接头螺纹粘扣事故,且都为新钻杆,给油田造成了较大的经济损失。为了避免此类事故的再次发生,结合现场调查,通过对钻杆粘扣的接头螺纹形貌进行宏观观察,及对接头材料的力学性能、化学成分、金相组织进行了全面的试验分析。结果表明,该次螺纹大面积粘扣与接头材质无关,而是井队在接立柱过程中,立柱中心轴线与入井钻杆轴线同心度偏差较大,在螺纹旋合时引起偏斜对扣,造成接头螺纹碰伤,以及高速引扣,引起公母螺纹牙齿相互干涉,造成螺纹面的挤压磨损,塑性变形,最终导致大面积的接头粘扣。最后根据失效原因,提出了相对应的改进措施和建议。
外螺纹接头注塑模具设计(20201012193958)
外螺纹接头注塑模具设计(20201012193958)
某井偏梯形螺纹接头脱扣原因分析
某直井发生接箍工厂端偏梯形特殊螺纹套管滑脱,下部套管柱落井未能打捞出。针对此起脱扣事故,采用理论与试验相结合的方法,对脱扣接箍的化学成分和力学性能进行了分析和测试,对同批次两组套管试样螺纹参数进行了测量和实物试验,另外对脱扣接箍工厂端和现场端以及同批次新接箍工厂端内螺纹承载面和导向面处显微组织进行了比较。结果表明,接箍工厂端上扣扭矩过小是导致套管脱扣失效的主要原因,同时文章也说明螺纹接触处的显微组织比较分析法是解决此类问题的一个重要手段。
摩擦系数对钻杆锥螺纹接头连接性能的影响
研究钻杆锥螺纹接头结构在施加载荷后的受力特点及变形情况,推导出了锥螺纹预紧力随螺纹端面摩擦系数与螺旋副之间摩擦系数变化关系式。建立了螺纹机构的接触有限元分析模型,分析了在多组摩擦系数影响下的连接螺纹最大等效应力变化;并找出了连接螺纹最大等效应力随摩擦系数的变化规律。结果表明,螺纹在受载时的最大等效应力对摩擦系数的变化相当敏感,从而为钻杆螺纹的合理设计和加工工艺提供了依据。
直螺纹接头
钢筋等强度剥肋滚压直螺纹接头是将待连接的钢筋端部用配套的钢筋滚 压直螺纹成型机剥肋滚压成直螺纹,通过连接套筒将两根钢筋连接成一 体的、能充分发挥钢筋强度的机械连接方式。该连接方式适用于混凝土 结构中直径为16-40的hrb335、hrb440热轧带肋受力钢筋的任意方向 连接。 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合 现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金 钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的 受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护 盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈 蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径d外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56h/g
内外螺纹转换接头详细图解
1/1 波纹管用内、外螺纹转换接头总装图 内外转换接头用于不锈钢波纹管、组成及装配如下: g1 /2 装配前装配后 注:1-环箍固定接头;2-o形密封圈;3-环箍(两瓣为一套,平面一端压平垫 圈4);4-平垫圈φ22.5×3.0;5-外螺纹接头。 图1(外螺纹转换接头装配示意图) g1 /2 装配前装配后 注:1-环箍固定接头;2-o形密封圈;3-环箍(两瓣为一套,平面一端压平垫 圈4);4-平垫圈φ22.5×3.0;5-内螺纹接头;6-平垫圈φ19.0×3.0。 图2(内螺纹转换接头装配示意图)
公制外螺纹细牙
1 公制外螺纹(细牙) 公称直径× 螺距 大径中径小径螺胚直径 最大最小最大最小最大最小最大 m3x0.352.9812.8962.7542.6872.6022.712.73 m4x0.53.9803.8743.6553.5803.4393.603.63 m5×0.54.9804.8744.6554.5804.4394.604.63 m6×0.755.9785.8385.4915.3915.1665.425.46 m8×0.757.9787.8387.4917.3917.1667.427.46 m8×17.9747.7947.3247.2126.8917.267.29 m10×0.759.9789.8389.4919.3919.1669.429.46 m10×
不锈钢内螺纹外螺纹-电缆接头_金属接头!-2
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不锈钢内螺纹外螺纹-电缆接头_金属接头!
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职位:暖通技工
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林