更新日期: 2025-01-19

LF型钢包精炼炉排烟除尘相关问题的探讨

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LF型钢包精炼炉排烟除尘相关问题的探讨 4.7

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LF型钢包精炼炉排烟除尘相关问题的探讨

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主要阐述了钢包精炼炉及圆坯连铸机迁建工程水处理设施的改造设计,结合以前的生产使用情况,对其中不合理的地方做了改进设计。另外,对一些水处理设施做了更改,以提高水质及循环水的利用率。

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钢包精炼炉电极横臂端部电缆连接板与横臂本体之间的角接接头焊缝出现裂纹,通过分析电极横臂材质的焊接性,制定了合理的焊接修复工艺,获得优质的焊接接头,较好地解决了紫铜板与铜钢复合板间焊接裂纹修复的技术难题.

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为解决rh处理过程中钢水温降大,钢水浇注过程增碳量大和钢包内衬使用寿命低的问题,通过优化设计内衬结构,应用内衬整体浇注液压振动胎模配套工艺设备,开发内衬修砌新工艺等技术,使钢包内衬使用寿命达到600炉次以上,将超低碳钢的钢水浇注过程增碳量(w)控制在0.001%(即10ppm)以下,rh处理过程的钢水温降速度降低到1.2℃.min-1以下。

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在实验室利用mosi2高温管式电阻炉研究了lf炉精炼渣的成分和精炼渣粒度对q345钢脱硫的影响。结果表明在精炼渣碱度较高的条件下(r=3~5),随着碱度增大,脱硫率逐渐增加;al2o3含量在18%~28%,bao含量在6%~14%,caf2含量在0~10%的范围内,试验渣有一最佳脱硫率,运用正交分析法对精炼渣进行优化,得出高碱度精炼渣的优化渣系为:r=5,wal2o3=23%,wbao=10%,wcaf2=5%,在精炼渣成分不变的条件下,可通过减小精炼渣的粒度来提高钢液的脱硫率。

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100吨电弧炉及精炼炉除尘系统 初 步 方 案 二零一三年七月十八日 一、前提 在确保污染物排放标准的前提下,优化、精心设计降低工 程投资。做到降低除尘电耗,减少运行成本。力求综合效益的 先进性,保证设备长期稳定运行,管理简单方便。 1.1设计指标 捕集率≥95%(屋顶不冒黄烟) 排放浓度≤50mg/nm3。 岗位粉尘≤10mg/nm3。(扣除背景值) 二、系统工艺方案 2.1捕集形式 ⑴随着电炉冶炼强度的增大(增加的油氧烧嘴、碳氧喷枪、 热装铁水等),操作节奏的加快。使用单一的烟尘捕集方式已 是不能完全达到国家环保的要求。如单一的普通屋顶罩、单一 的第四孔、或是狗屋等等。根据启航环保公司多年治理电炉烟 尘的实际经验,我公司认为,对于贵公司100吨电弧炉来说采 用天车通过式屋顶罩加第四孔内排烟的形式才是最经济有效的 方式。 2 天车通过式屋顶罩为电炉烟气的主要捕

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为了满足环保的要求及对粉尘的排放控制,结合工艺的除尘特点,对精炼炉的除尘系统进行改造,利用先进的长袋低压脉冲袋式除尘器的技术,取得了良好的除尘效果。

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金隆公司充分利用锅炉改造的机会对排烟系统进行改造和优化。在对改造前闪速炉排烟系统存在的问题进行分析的基础上,重点介绍了电收尘、排风机、烟尘输送系统及沉降室和烟道的改造过程及技术进步。改造后,闪速炉排烟系统运行状况非常稳定,各项参数、指标均达到较好水平。

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目录 1、工程概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 2、相关技术要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 3、施工前的准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 ⑴、技术准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 ⑵、施工机具设备准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 ⑶、施工场地准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 4、钢结构制作工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 4.1钢结构制作工艺流程:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 4.2钢结构制作主要工序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 a)h型钢组对⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 b)组对焊接⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 5、钢柱组装焊接重点及难点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 5.1钢柱的组装重点

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简介 莱钢1#rh精炼炉设备控制功能概述 唐爱文 1 型敏 2 刘峰 2 (1莱钢技改工程指挥部2莱钢自动化部) 摘要:介绍了莱钢1 # rh精炼炉主要设备控制功能,经生产实践证明,其控制功能完全满足rh精炼 炉的工艺要求。 关键词:设备控制功能控制方式 abriefaccountofthecontrolfunctionsoftheequipment fortheno.1rhrefiningfurnaceinlaigang tangaiwen 1 xingmin 2 liufeng 2 (1thetechnicaltransformationengineeringheadquarters2theautomationdep.t) abstract:thispa

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樊旭

职位:国防建设工程机械员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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