60Si2Mn钢弹簧垫圈早期断裂原因分析
分析了60Si2Mn钢弹簧垫圈热处理后在规定100 kN压力试验时产生开裂的原因。结果表明:原材料内部夹杂物超标是导致产品在绕弯成形时产生初生裂纹,并在热处理后于规定100kN压力试验时产生开裂的主要原因,热处理过程中产生的表层脱碳降低了产品产生开裂的允许压力。在此基础上提出了相应的改进措施。
65Mn钢弹簧垫圈开裂原因分析
通过宏观检验、化学成分分析、硬度测试、金相检验和断口分析等方法对65mn钢弹簧垫圈的开裂原因进行了分析。结果表明:该垫圈氢含量较高,服役时大部分区域处于悬空状态,造成垫圈变形不均匀,形成应力集中。另外,垫圈凸面的防滑压花以及压花边缘的轮廓线处也存在应力集中,氢原子容易在此聚集,最终导致垫圈发生了氢致延迟脆性开裂。
弹簧钢60Si2Mn方钢
60si2mn方钢60si2mn热轧方钢60si2mn锻打方钢 方钢、【20mn】【30mn】【35mn】【40mn】【50mn】【q345b】【q345d】【q345e】【20cr】【40cr】 【15crmo】【20crmo】【35crmo】【42crmo】【1cr13】【2cr13】【2cr13】【3cr13】【4cr13】 【1cr17ni2】【9cr18】【9cr18mo】【9cr18mov】【h13】【12crni3a】【gcr15】【gcr15simn】 【40crnimoa】【38crmoal】【8620h】 山东宝雷钢铁库存0635_888_7186 材质规格产地 60si2mn10*10马钢 60si2mn15*15马钢 60si2mn20*20马钢 60si2mn25*25马钢 60si2mn30*30马钢 60si2mn35*35
60Si2Mn弹簧钢
1基本信息 60si2mn[1]执行标准:gb/t1222-2007 60si2mn弹簧钢 美国标准:a29m:2005 国际标准:iso683-14:2004 欧洲标准:en10089:2002 2适用范围 60si2mn弹簧钢是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55si2mn稍高。 60si2mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在 30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承 受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧以及汽车减震系统等。 3热处方法 60si2mn热处理方法有等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、圆钢图片形变热 处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60si2mn弹簧钢的强韧性和使用寿命。 60si2mn属于弹簧钢,适
昆钢60Si2Mn弹簧钢冶炼实践
以昆钢炼钢厂开发60si2mn弹簧钢为实例,介绍了60si2mn弹簧钢冶炼的工艺流程:(kr)铁水脱硫预处理—50t氧气顶底复吹转炉—lf精炼。通过对lf精炼造弱碱性渣控制钢中夹杂物,kr法铁水预处理采用底吹氮气达到更好的处理效果等方法,对60si2mn弹簧钢冶炼过程中夹杂物、碳、磷、硫的控制进行了分析。
65Mn弹簧垫圈断裂分析
直径为4mm的65mn弹簧垫圈镀银后,在装配时发生了断裂。对失效件的宏观、微观特征进行观察,并对失效件的化学成分、金相组织及氢含量进行了测定。结果表明:弹簧垫圈在酸洗、电镀过程中零件内部渗入了氢,镀后未及时除氢且除氢时间不足,致使在外力的作用下垫圈发生氢脆断裂。在明确失效原因后,采取了针对性措施如增加除氢时间等,彻底避免了类似问题的发生。
60Si2Mn弹簧钢表面脱碳的研究
60Si2Mn弹簧钢表面脱碳的研究
60Si2Mn弹簧钢的柔性轧制技术
通过调整终轧温度,研究了冷却速度对60si2mn钢相变组织及力学性能的影响。结果表明:终轧温度和冷却速度的变化对60si2mn钢显微组织和性能有显著的影响,在相同的终轧温度下,随冷却速度增大铁素体组织和珠光体片层间距得到细化,索氏体含量提高,硬度逐渐增加。
60Si2Mn(A)弹簧钢的脱氧工艺
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60Si2Mn弹簧钢的冶炼与浇注
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60Si2mn弹簧钢的制造工艺
i 60si2mn弹簧钢的制造工艺 赵永杰(12090040125) 12级机制卓越班 摘要 60si2mn弹簧钢淬透性较高,密度为7.85g/cm3,是应用广泛的硅锰弹簧钢,也是 应用最广泛的合金弹簧钢。60si2mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承 受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在 250℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重 要卷制弹簧以及汽车减震系统等。弹簧钢需要具有优良的力学性能,特别是弹性极限、 强度极限、屈强比、抗弹减性能、疲劳强度等,为了满足上述性能要求,60si2mn应 该运用良好且正确的热处理方法。60si2mn弹簧钢的热处理有等温回火和分级淬火、 亚温淬火及高温回火、形变热处理等工艺方法。使用该方法能有效地提高60si2mn弹 簧钢的力学性能和使用寿命。 关键词
60Si2Mn弹簧热处理新工艺探讨
60Si2Mn弹簧热处理新工艺探讨
弹簧垫圈涨圈原因初探
通过对弹簧垫圈在装配中的受力分析和国内外弹簧垫圈标准的对比研究,提出涨圈的根本原因是弹簧垫圈的截面形状内薄外厚。而根据我国现行的弹簧垫圈(包括不锈钢弹簧垫圈)标准,难以保证截面形状内厚外薄,据此建议弹簧垫圈应限制在低强度的螺栓连接中使用
南钢转炉生产60Si2Mn弹簧扁钢的品质控制
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转炉—精炼—连铸60Si2Mn+弹簧钢的研制
转炉—精炼—连铸60Si2Mn+弹簧钢的研制
超低氧弹簧钢60Si2Mn的夹杂物研究
?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net
转炉_精炼_连铸60Si_2Mn弹簧钢的研制
转炉_精炼_连铸60Si_2Mn弹簧钢的研制
[整理]弹簧垫圈
------------- ------------- 使用弹簧垫圈探讨 时间:2010-04-2914:29作者:东光前李弹簧厂点击:379次 在《机械设计手册》(化学工业出版社)对弹簧垫圈工作原 理及使用是这样介绍的:依靠弹簧垫圈在压平后产生的弹力及其切口尖角嵌入被 联接件及紧固件支承面起防松作用。结构简单、成本低、使用简便。gb/t93、 gb/t859和gb/t7244等传统使用的弹簧垫圈,由于弹力不均,也不十分可靠, 多用于不甚重要的联接,广泛用于经常拆开的联接处。(而《机械工程师电子手 册》对弹簧垫圈介绍是:由于弹力不均,也不十分可靠,多用于不甚重要的联接。 对联接表面不允许划伤和经常拆卸的场合不宜选用。) 《机械设计手册》是这样介绍平垫圈(g8/t97.1—1985) 的:一般用于金属零件,以增加支承面,遮盖较大的孔眼,以及防止损伤零件
弹簧垫圈卷制、装配断裂分析及改进
弹簧垫圈是我厂产品之一,规格众多。以eq140五吨车为例,每车共有20多个品种,从φ3到φ30,共1100余件。弹簧垫圈零件虽小,但制造工序长,工艺也较为繁杂,尤其是冷拔料的改制工序更长。弹簧垫圈是用热轧料65mn改制成梯形钢丝,一般要经过三次退火、酸洗、磷化及拔、轧等工序,然后卷成垫圈,热处理后硬度为hrc43—48。最后成品表面磷化处理。弹簧垫圈曾在卷制、装配中断裂,我们分析了断裂情况,找出了断的原因,提出了改进措施,取得了良好效果。
65Mn钢弹簧垫圈热处理工艺改进
65mn钢弹簧垫圈合格率很低,通过分析,确定影响弹簧垫圈合格率的主要原因是淬火保护措施不当,使弹簧垫圈在淬火过程中产生了氧化脱碳现象。对弹簧垫圈的热处理工艺进行了改进,采用涂料+保护气氛保护对弹簧垫圈进行淬火,弹簧垫圈合格率达到73.4%。
弹簧钢丝断裂原因分析
采用断口分析、外观检查、金相检查和能谱分析等方法,对弹簧钢丝在拉拔过程中发生的断裂原因进行了分析。结果表明附着于钢丝表面的金属锌,在热处理过程中处于液态,引起钢丝由外表面沿晶脆化开裂进而导致整体断裂,从而得出弹簧钢丝的断裂是由低熔点金属脆化开裂造成的。
弹簧垫圈涨圈原因再探
针对《航天标准化》2000年第5期刊登的《弹簧垫圈涨圈原因初探》的理论研究结果,从试验的角度对此结果进行验证,给出试验数据,并加以分析,指出原理论研究结果不正确之处,分析出实际影响弹簧垫圈涨圈的因素。
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职位:夹具造价工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林