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600t混铁炉及2×40t转炉钢包吹氩站除尘改造

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600t混铁炉及2×40t转炉钢包吹氩站除尘改造 4.6

文章介绍新建一个除尘系统来满足混铁炉与吹氩装置的除尘效果。阐明了增建除尘装置的合理性、设备的选型正确性以及引进新技术的先进性与可靠性,改进后将整个炼钢除尘系统改造成为三个相对独立除尘系统。达到了适应冶炼工况,便于除尘系统操作控制、设备管理及节约能源的目的。

石钢600t混铁炉烟气捕集罩简介

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石钢600t混铁炉烟气捕集罩简介

华钢40t转炉除尘改造技术规格书

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0 江阴华西钢铁有限公司 40t转炉二次、三次除尘系统改造 技 术 规 格 书 华西钢铁有限公司炼钢厂 2013-12-15 江阴华西钢铁有限公司2×40t转炉除尘系统 1 目录 一、概述-------------------------------------------2 二、工程范围及性质---------------------------------3 三、设计依据---------------------------------------3 四、设计原则---------------------------------------5 五、设计范围---------------------------------------5 六、除尘工艺简要说明-------------------------------6 七、电气仪表及自动化

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津西600T混铁炉拆除安装施工方案教学文案

津西600T混铁炉拆除安装施工方案教学文案

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津西600T混铁炉拆除安装施工方案教学文案 4.5

津西600t混铁炉拆 除安装施工方案 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 津西钢铁集团600t混铁炉 拆除异地安装施工方案 ***************有限公司 2012-5-3 一、工程概况 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 1、津西钢铁集团原有1座600t混铁炉需要进行保护性拆除,主要拆除的设 备有称量小车、混铁炉炉体、带辊底座、传动及倾翻机构、兑铁小车、炉门及 升降机构、出铁口除尘罩、炉顶平台、管路系统、烘烤器装置、干油润滑系 统、气动松闸系统、电气控制系统等,总重~600余吨。将拆除的混铁炉设备 运至万通新建厂房进行异地安装。 2、为了保证混铁炉设备拆除及安装规范操作,确保安全质量,必须遵守执行 如下国家有关法规。 ○1《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》 ○2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 ○3《现场设备、工业管道焊接工程施

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津西600T混铁炉拆除安装施工方案

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津西600T混铁炉拆除安装施工方案 4.6

津西钢铁集团600t混铁炉 拆除异地安装施工方案 ***************有限公司 2012-5-3 一、工程概况 1、津西钢铁集团原有1座600t混铁炉需要进行保护性拆除,主要拆除的设备 有称量小车、混铁炉炉体、带辊底座、传动及倾翻机构、兑铁小车、炉门及升降 机构、出铁口除尘罩、炉顶平台、管路系统、烘烤器装置、干油润滑系统、气动 松闸系统、电气控制系统等,总重~600余吨。将拆除的混铁炉设备运至万通新 建厂房进行异地安装。 2、为了保证混铁炉设备拆除及安装规范操作,确保安全质量,必须遵守执行 如下国家有关法规。 ○1《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》 ○2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 ○3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ④《钢结构工程施工质量验收规范》 ⑤《工业炉砌筑工程施工及验收规范》 ⑥《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑦《建筑施工

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炼钢600吨混铁炉大修招标要求

炼钢600吨混铁炉大修招标要求

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炼钢600吨混铁炉大修招标要求 4.5

1 招标文件 (邀请) 项目名称:新疆金特钢铁股份有限公司炼钢实业部600吨混铁炉大修 招标人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期:2013年8月12日 2 招标项目概述 一、招标项目概况 项目名称:新疆金特钢铁股份有限公司炼钢实业部600吨混铁炉大修 业主单位名称:新疆金特钢铁股份有限公司炼钢实业部 二、工程地点:新疆和静县铁尔曼区,新疆金特钢铁股份有限公司炼钢实业部 三、大修范围及要求: 1、拆除原炉内全部耐火层。 2、重新按技术标准砌筑耐火层。 3、不得使用破损的砖或不符合品质要求的砖及浇筑料砌筑。 四、600吨混铁炉内衬耐材设计方案及要求 要求投标单位可借鉴鞍钢600吨混铁炉、武钢600吨混铁炉各部位材质选 择和砖形设计的成功经验,并根据新疆金特钢铁股份有限公司炼钢实业部600

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600吨混铁炉施工方案

600吨混铁炉施工方案

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600吨混铁炉施工方案 4.7

关于600吨混铁炉 整 体 施 工 方 案 **************有限公司 混铁炉作为钢铁车间储存铁水的热工设备,它在炼钢生产组织中 起着保证供应转炉铁水的成分和温度的稳定均匀,并有利于组织生 产,稳定转炉操作的作用。但是混铁炉长期储存铁水,并频繁进铁和 出铁、砌体受到铁渣的重力及化学侵蚀作用,当混铁炉倾动时,砌体 又收到较大的负荷,内衬砌体及易损坏,因此砌筑混铁炉应使用机械 强度高,抗渣铁侵蚀能力强和组织较紧密的耐火材料。 一、传统混铁炉砖衬的砌筑 传统的混铁炉内衬的砌筑一般使用镁砖(或镁铝砖)作为内衬 工作层材料,它对碱性渣和钢液的抗侵蚀能力强,但对酸性渣的抵抗 能力较差,而高炉在出铁过程中,有部分的铁沟料和保温剂进入铁水 罐中浮在铁水表面,前后向混铁炉兑铁水时则会被倒入混铁炉中对镁 砖内衬造成侵蚀,降低使用寿命,而且镁砖(或镁铝砖)的热稳定性 较差,耐急

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40T锅炉布袋除尘方案

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40T锅炉布袋除尘方案 4.6

(旋风布袋复合除尘器) 技 术 方 案 书 上海晓沃环保防腐工程有限公司 二0一0年九月 40t/h(三台)燃煤锅炉配套除尘器 上海晓沃环保防腐工程有限公司锅炉配套布袋除尘器设计方案 --1- 40t/h锅炉配套旋风布袋复合除尘系统方案 目录 一、概述..................................................................................................................-2- 二、设计依据及制造标准......................................................................................-2- 三、除尘设备技术说明.....................

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某炼钢厂40t转炉炉体施工吊装技术

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某炼钢厂40t转炉炉体施工吊装技术 4.8

结合某炼钢厂40t转炉炉体吊装实例,重点对托圈和炉壳吊装工艺及吊装步骤作了介绍,并进行了验算分析,证明该吊装工艺合理可行,满足设计要求,可推广应用。

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120t转炉工程顶吹阀门站

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120t转炉工程顶吹阀门站 4.7

1/8 营口天盛重工装备有限公司 120t转炉工程顶吹阀门站 技 术 协 议 2011年9月1日 2/8 需方:营口天盛重工装备有限公司 供方:上海科福龙流体机械有限公司 供需双方就天盛重工120t转炉炼钢氧枪阀门站(含顶吹氧、氮、冷却水系统)的制作 加工和安装调试,经过认真协商达成以下协议: 一、顶吹阀门站主要技术参数、技术规格和性能说明:(以下为参考值,具体以中冶华天工程 技术有限公司提供的顶吹阀门站蓝图的技术参数内容为准,进行制造加工及安装调试。) 1)转炉工艺参数 车间内建设120t转炉2座,每座转炉主要工艺参数: (1)转炉公称容量120t (2)转炉平均出钢量120t (3)转炉最大出钢量135t (4)平均冶炼时间36min (5)纯吹氧时间14~16min/炉 2)阀门站技术参数: 1、氧气支管直径:

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90t复吹转炉底吹工艺优化实验研究 4.6

gl g gl u rf 2 90t复吹转炉底吹工艺优化实验研究 摘要:针对三钢90t复吹转炉,在实验室按照几何相似比1:8.5建立了转炉模型,在模拟 实验中,保证原型转炉与模型转炉的修正弗鲁德准数fr’相等,保持原型与模型的动力相 似。研究了不同的底枪布置、顶吹气体流量、底吹气体流量、顶枪枪位对溶池混匀时间的影 响。优化得到了适合于三钢90t复吹转炉的底枪布置和复吹工艺。 关键词:90t复吹转炉;底枪布置;底吹工艺;物理模拟;优化研究 0引言 复吹转炉炼钢是当今世界上主要的炼钢方法,虽然复吹转炉从1978年诞 生至今已有28年的历史,但是就其底吹工艺和底枪布置而言,仍然还有不少 问题和不同观点,尤其是溅渣护炉以后,因底枪透气不畅或受堵,底枪支数及 其在炉底上的布置方式差别很大。复吹转炉诞生在欧洲,底枪布置和支数受到 纯底吹氧气转炉的影响

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转炉、混铁炉二次除尘高压设备适应性改造 4.5

本文通过对转炉、混炉二次除尘系统在实际生产中的分析和应用,并针对使用过程中出现的问题,采用了powersmarttm——高压变频调速控制装置进行了适应性改造,并总结出故障处理方法。

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炼钢转炉、混铁炉砌筑监理实施细则

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炼钢转炉、混铁炉砌筑监理实施细则 3

炼钢转炉、混铁炉砌筑监理实施细则——转炉、混铁炉必须在炉壳安装和试运转合格后,才能开始砌筑。砌筑应在炉子的正常位置(非倾斜)下进行。砌筑前转动装置的电流切断并固定。  本文包括:炼钢转炉、混铁炉,回转窑及其附属设备砌筑。

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80t转炉-钢包吹氩-连铸冶炼过程对Q235A钢气体夹杂含量的影响 80t转炉-钢包吹氩-连铸冶炼过程对Q235A钢气体夹杂含量的影响 80t转炉-钢包吹氩-连铸冶炼过程对Q235A钢气体夹杂含量的影响

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80t转炉-钢包吹氩-连铸冶炼过程对Q235A钢气体夹杂含量的影响 4.7

检测和分析了80t顶底复吹转炉.钢包吹氩-连铸流程冶炼q235a钢(0.14%~0.22%c、0.30%~0.65%mn)在转炉终点、转炉出钢过程合金化后、钢包吹氩、中间包、钢水和铸坯中的氧、氮和夹杂物含量。结果表明,转炉终点氧含量为350×10~(-6),加脱氧剂和合金化后,氧含量降低42%,经钢包吹氩,钢中氧含量进一步降低,铸坯中平均氧含量25×10~(-6);钢中氮含量由转炉终点20×10~(-6)增至铸坯40×10~(-6);钢包加脱氧剂、合金化后吹氩,钢中可去除约50%夹杂物,使铸坯中夹杂物含量≤45×10~(-6),一般夹杂尺寸≤10μm,最大尺寸为20μm。

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热电40T锅炉布袋除尘方案(1)

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热电40T锅炉布袋除尘方案(1) 4.8

技 术 方 案 山东环保有限公司 2015年6月2日 热电40t/h燃煤锅炉配套布袋除尘 目录 一、概述.....................................................................................................................................-2- 二、设计依据及制造标准..........................................................................................................-2- 三、除尘设备技术说明..................................................................

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技 术 方 案 山东环保有限公司 2015年6月2日 热电40t/h燃煤锅炉配套布袋除尘 热电40t/h锅炉配套布袋除尘器设计方案 --1- 目录 一、概述.....................................................................................................................................-2- 二、设计依据及制造标准..........................................................................................................-2- 三、除尘设备技术说明..................................

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年产300万吨转炉跨钢包设计

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年产300万吨转炉跨钢包设计 4.7

转炉跨300吨钢包设计 钢包是连接炼钢和连铸的中间容器,几乎所有的钢水炉外精炼过程都必须在 钢包内完成;钢包工况的好坏既影响前道炼钢工序的钢水质量、炉衬寿命、生产 节奏;又影响后道精炼和连铸工序的钢水质量、包衬寿命和生产节奏,尤其影响 最终钢材产品的内在质量和制造成本。 钢包为炼钢生产重要设备之一,炉外精炼技术又对钢包的使用与结构提出了 更新更高的要求。钢包的工作条件极为苛刻。内衬承受高温钢水的静压力与出钢 时的剧烈冲击,经受急剧的机械冲刷、化学侵蚀和温度的激冷激热作用。随着冶 炼工艺的改进与发展,各种二次精炼(钢包精炼)技术的应用对钢包提出更高的要 求,诸如钢水的各种(在包中)搅拌,钢水的各种真空处理(精炼),带有加热功能 的二次精炼方法,高碱度渣在钢包精炼中的应用等等,使钢水包内衬长时间与激 烈运动中的高温钢水接触,相互作用,钢水包的工作条件更

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宣钢110t转炉除尘系统改造

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宣钢110t转炉除尘系统改造 4.5

介绍了宣钢炼钢厂百吨炉区除尘系统的工艺流程和改造方案,针对厂房实际情况,本着少投入的原则实现了除尘系统的升级改造,即"og法除尘",取得了较好效果。

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唐钢150t转炉一次除尘(OG)系统改造

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唐钢150t转炉一次除尘(OG)系统改造 4.6

文章论述与分析了150t转炉一次除尘系统存在的问题,进行了较为详细的论证与优化,包括理论计算、测试、及方案提出与具体改造,最终解决了系统的各方面问题,并进行了总结,得出相关结论。

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新钢100t转炉除尘系统升级改造实践 (2)

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新钢100t转炉除尘系统升级改造实践 (2) 4.6

新钢100t转炉除尘系统升级改造实践 作者:黄治强,尹华,钟恢明 作者单位:黄治强,尹华(新余钢铁集团公司第一炼钢厂,江西新余,338013),钟恢明(江西省环境保护科学研究 院,江西南昌,330029) 刊名: 江西科学 英文刊名:jiangxiscience 年,卷(期):2012,30(2) 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_jxkx201202023.aspx

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120 t复吹转炉吹氧后氩气搅拌工艺的冶金效果 120 t复吹转炉吹氧后氩气搅拌工艺的冶金效果 120 t复吹转炉吹氧后氩气搅拌工艺的冶金效果

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120 t复吹转炉吹氧后氩气搅拌工艺的冶金效果 4.5

转炉后吹氩气搅拌工艺可以更进一步促进钢液中的碳氧反应,有效降低转炉冶炼终点的钢液氧含量。通过对120t复吹转炉的后吹氩气搅拌工艺的工业试验结果表明,后吹氩气搅拌可降低转炉终点碳氧积,底吹流量800m~3/h的氩气搅拌5min后,[o]从吹氩前的897×10~(-6),降至400×10~(-6);(feo)从18.5%降至13.7%,平均[s]从0.009%降至0.005%,平均[p]从0.008%降至0.006%;搅拌3~6min钢液平均温度降低10~20℃。

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150t转炉除尘废水处理系统的改造

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150t转炉除尘废水处理系统的改造 4.8

介绍针对柳钢150t转炉除尘废水处理系统设备故障率高、泥浆调节池污泥易沉积、斜板沉淀池泥位偏高等问题,实施的采用卧式矿浆泵输送污泥、自动控制、温度监控等改造及其效果。

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涟钢90t顶底复吹转炉成渣路线 涟钢90t顶底复吹转炉成渣路线 涟钢90t顶底复吹转炉成渣路线

涟钢90t顶底复吹转炉成渣路线

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涟钢90t顶底复吹转炉成渣路线 4.7

通过对涟钢90t顶底复吹转炉炉渣试验数据进行分析,结果表明:为了获得最佳的炉渣脱磷效果,炉渣碱度应控制在4.6左右,炉渣中w((feo))控制在16%左右,炉温则控制在1680℃左右;通过对炉渣实际组成在cao(mgo)-sio2-feo(mno)伪三元相图中的变化途径与常见的转炉渣成渣路线进行比较发现,涟钢顶底复吹转炉冶炼造渣操作遵循的是abc途径,即低氧化铁成渣路线,该路线主要适用于含磷、硫较低的生铁炼钢,通过分析讨论该成渣路线的利弊,提出一些优化该厂造渣工艺的建议。

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100t转炉_钢包炉精炼_连铸生产65Mn弹簧钢的工艺实践

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100t转炉_钢包炉精炼_连铸生产65Mn弹簧钢的工艺实践 4.5

100t转炉2钢包炉精炼2连铸生产65mn弹簧钢的工艺实践 吕瑞国 李京军 阮细保 (新余钢铁有限责任公司,新余338001) 摘 要 采用100t顶底复吹转炉2100t钢包炉(lf)精炼26机6流150mm×150mm方坯连铸机生产65mn 弹簧钢。转炉终点[c]0108%~0112%,[p]≤01012%,[s]≤0103%,增碳剂收得率为85%~90%。lf精炼渣 碱度215~310,并喂si2ca线和吹氩。连铸时中间包钢水温度1495~1515℃,铸速116~118m/min,采用结晶 器电磁搅拌。20炉65mn钢质量检验结果表明,化学成分(%):c0163~0168,mn0195~1107,p01009~01023, s01006~01017

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罗华

职位:安装预算员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

600t混铁炉及2×40t转炉钢包吹氩站除尘改造文辑: 是罗华根据数聚超市为大家精心整理的相关600t混铁炉及2×40t转炉钢包吹氩站除尘改造资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 600t混铁炉及2×40t转炉钢包吹氩站除尘改造