由于不断提高的环保要求,煤燃烧带来的污染物排放问题日益受到人们的关注,锅炉NOx排放控制日趋严格,各种炉内低氮燃烧方式得到研究和应用。
国内 200MW 以下的小容量锅炉多采用“乏气送粉”和“热风送粉”中储式制粉系统,中储式热风送粉锅炉将磨煤后的三次风送入炉膛燃烧,三次风温度低、水分高、煤粉浓度小,若三次风布置方式不当,会影响炉膛煤粉气流的燃烧组织,导致NOx 排放量大、炉膛受热面沾污、炉膛烟温偏差、排烟温度高等状况。
为解决某130t/h 热风送粉锅炉 NOx 排放量大的问题,决定对燃烧器进行改造,在保证锅炉安全运行的前提下,通过热态调试,控制炉膛出口的NOx 排放量,并提高锅炉性能参数 。
某130t/h锅炉为单汽包、集中下降管、固态排渣、自然循环型布置煤粉炉,锅炉型号为UG-130/9.8-M4型,炉膛截面为6690mm×6690mm,制粉系统为中储式热风送粉系统,配2台QMG-250/390型钢球磨煤机,采用直流燃烧器,正四角布置,切向燃烧,一二次风假想切圆直径均为Φ500mm,燃烧器喷口布置从下到上依次为下二次风喷口、下一次风喷口、中二次风喷口、上一次风喷口、上二次风喷口,上三次风喷口,经过对改造前摸底试验结果的研究分析,锅炉主要现状为:
(1) 满负荷锅炉排烟温度139 ~ 147℃,锅炉效率90.8%~91.8%,减温水总量约8t/h。
(2) 炉膛中心区域处于过氧燃烧状态,炉内出现高温高氧环境,燃烧器配风方式为均等配风方式,不利于低NOx控制,氮氧化物排放量为559~665mg/Nm3(标态,干基,6%氧量)。
(3) 三次风喷口风速高达90m/s左右,较高的三次风率影响主燃区的煤粉气流组织,导致锅炉尾部烟道甲乙侧烟气温度偏差大,水冷壁区域有结渣倾向,同时现有的三次风布置方式,不利于降低NOx排放量。
燃烧器改造方案如下:
(1) 一次风管内采用扭转板 钝体装置,在炉膛垂直方向上形成浓淡分离燃烧。一次风气流提高煤粉浓度,可减少煤粉着火热,降低着火温度,缩短着火时间,提高火焰传播速度,燃烧器的稳燃性得到增强。同时一次风喷口处的钝体结构增强了烟气回流,卷吸炉膛高温烟气,有助于一次风煤粉气流快速着火。
(2) 中二次风射流方向与一次风射流方向反切4°,强化主燃烧区煤粉气流的扰动及混合,提高煤粉的燃尽率。
(3) 在主燃烧器上方约2.8 m处布置2层燃尽风喷口,燃尽风喷口设置水平 垂直摆动机构,通过喷口摆动调整炉内燃烧状态,作为控制主汽温度和炉膛出口烟温的辅助手段 。
常用的是经过石蜡钝化处理的,外观呈深红色。钝化广泛用于装填各种弹药。民用中则用于装填、及制作起爆药等。
【风管加设止回阀作用】风管加设止回阀,是防止风向变化产生负压,出现空气倒灌的现象。【风管】是用于空气输送和分布的管道系统。【止回阀】是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆...
双尺度低NOx燃烧技术,通过在炉膛中心处建立高温低氧还原区,利用纵向三区不同的煤粉场、温度场、氧量场分布、形成纵向空气分级燃烧,可大幅度降低NOx生成。由摸底试验结果可知,该锅炉三次风率偏大,如何优化处理三次风的布置方式,减小其对炉膛低氮燃烧氧量分布的干扰,是本次改造的要点。
(1) 小容量锅炉通过低氮改造,利用纵向三区不同的煤粉场、温度场、氧量场分布、形成纵向空气分级燃烧,可大幅度降低NOx生成。可有效控制炉膛出口的NOx排放量。
(2) 三次风的布置方式不仅影响炉内煤粉场、温度场、氧量场分布,也影响最终的NOx排放量。锅炉改造前后双磨运行的NOx排放量,排烟温度,水平烟道烟温偏差均高于单磨运行。
(3) 三次风经浓淡分离后从炉膛下部区域喷入炉膛,与炉膛出口之间的距离变长,炉膛出口气流残余旋转减弱,可有效抑制水平烟道烟温偏差,同时三次风携带的煤粉气流在主燃烧区生成的NOx,由于炉膛下部还原气氛的作用,被还原为N2,有助于减少NOx的最终生成量。三次风下移后有可能出现燃烧不稳定的状况,可通过合理组织炉内气流分布,避免因三次风下移而可能出现的影响稳燃及炉渣上升的问题 。
回转窑三次风给量大小,决定着窑内缎烧待温度和其位置,在回转窑控制中,一般要求窑内缎烧带温度控制在1270±30℃范围,锻烧带位于窑体中部(即三次风嘴之间),而且保持较长距离最好。二次风的给量决定着锻烧带的温度、长度,若风量不足,会使窑内锻烧带的温度降低,料中的挥发物挥发不充分,锻后焦品质低;过量的给风,又会使缎烧料烧损率过高。三次风给量决定着窑尾温度和锻烧带的延续程度:如三次风给定不足,会使挥发物燃烧不充分,窑尾温度低,易结圈,热量利用率低;过量又会使缎烧料烧损加剧,窑内负压降低 。
通过对回转窑的综合分析和测定,影响二次风给定的有关因素很多,其主要因素有:加料量。物料流动速度。窑头、窑尾温度。燃料流量;三次风给定量等参数。影响三次风量给定的因素与二次风类似,其详细内容略。
(1)通过对三次风机变频调速控制,使三次风量给定的调整更加迅速、准确,并实现了连续微调功能。解决了过去采用挡板只能粗调风量的缺点。
(2)三次风机的变频调速的应用,降低了风机电耗,节约了能源。
(3)变频器的无级调速功能的利用,使三次风量调整过程中,对回转窑控制系统影响降低到最小。
(4)实现了远程操作和调节的功能,更加方便分散控制操作。
(5)变频技术的应用,有利于回转窑自动控制系统和最佳缎烧工艺的实现。
(6)变频器的应用,使三次风机的运行状态实现了在线监控功能。